2事故及原因分析
2.1事故经过
3月1日18:00事故发生时,某电厂脱硫系统处于运行状态,大量浆液从#1吸收塔出口净烟道冷凝水管流出,导致#1废水坑满坑,大量浆液溢流至#1吸收塔周围地面,污染了环境。同时,发现脱水机脱水困难,产出的石膏含水率为23.6%,超过了验收标准(12%),品质不合格,如图3所示。
图3含水率不合格和合格的石膏
停机检修时,发现除雾器叶片堵塞严重,如图4所示。
图4#1吸收塔内除雾器叶片堵塞
2.2吸收塔负荷较大导致空塔流速过快
从表1数据分析,自2月21日以来,进入锅炉的燃煤平均含硫量在1.4%以上,锅炉平均负荷在80%以上;由于燃煤发热量降低,相对燃用煤量增大,烟气量也随之增大,加上原煤中含硫量较高,造成进入#1吸收塔需要处理的SO2总量增加。
因此,需要处理的烟气量和SO2浓度均超过原设计值,吸收塔负荷较高,可能引起空塔流速激增。根据空塔流速计算公式:
(1)式中:V为烟气的空塔流速,m/s;Q为塔内原烟气流量,m3/s;A为吸收塔横截面,m2;R为吸收塔横截面半径,m。
事故出现时,Q为5.14x108m3/s,R为6m,可计算得知V=4.55m/s,远大于设计时的流速3.8m/s。
吸收塔设计流速一般为3.4~4.0m/s,在此区间内比较适合气液逆流混合。空塔流速太快,造成烟气和脱硫吸收浆液接触反应时间短,出现烟气短路现象,导致脱硫效率达不到95%的设计要求。此外,除雾器设计流速略高于吸收塔设计流速,若空塔内烟气流速过高,烟气通过除雾器的流速更高,超过其设计流速,导致除雾器不能有效去除烟气携带的浆液颗粒,同时除雾器叶片被部分破坏、失效,烟气夹带大量石膏浆液进入净烟道,并流至烟道冷凝水排放管。
脱硫系统超低排放改造中,该电厂已经完成了吸收塔的原地重建,将其直径扩大到13.1m,当Q不变时,可根据式(1)得到改造后的V=3.8m/s,符合设计流速。
表1事故发生前某电厂#1机组运行参数
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