试验期间机组满负荷稳定运行,锅炉运行工况及燃烧煤种稳定,A、B两侧引风机电流、挡板开度基本稳定,保证脱硝系统入口NO浓度变化在±5%范围内。反应器出口NO浓度按下式计算:
式中:Ci为测点对应的NO浓度,mg/m3;n为反应器入口测点数量。
反应器出口NO浓度平均偏差:
式中:η为反应器出口的NO浓度平均偏差,%。
2 SCR系统出口NO浓度场均匀性研究
2.1烟气流场均匀性测试
SCR脱硝系统入口烟气流量和NO质量浓度的叠加能反应出入口的NO浓度场的分布,同时烟气流速对脱硝反应停留时间和催化剂的磨损都有影响。对SCR的入口流场进行测试,结果见图3。
图3调整前,SCR脱硝系统入口流场测试
图3为优化调整前SCR脱硝系统入口水平烟道测点1m,2m,3m处3个不同深度的烟气流速。从图3可以看出,A、B侧入口烟道中部位置流速相对较大,两侧流速较小,横向流场有较小偏差,A、B侧入口烟道平均偏差分别为9.14%和7.95%,烟气流速平均可保持在20.33m/s和18.74m/s左右。烟道纵向流场基本均匀,整体分布较为均匀。
2.2优化前SCR入、出口NO浓度场均匀性测试
喷氨优化前SCR脱硝系统入口NO浓度场试验结果见图4和图5。
图4调整前SCRA侧入口NO浓度场
图5调整前SCRB侧入口NO浓度场
从图4、5可知,在水平方向上,烟道中部NO浓度相对较高,两侧较低;在垂直方向上,不同烟道深度NO浓度变化不大。A、B两侧浓度场平均偏差分别为6.46%和8.03%。
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