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循环流化床锅炉脱硫及燃烧效率分析

2015-11-27 10:52来源:北极星环保网作者:苗锐关键词:炉内脱硫循环流化床锅炉炉内脱硫系统收藏点赞

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4.2运行中出现的问题及处理

1.石灰石粉本身的性质。其粒度超过一定的极限,在系统运行时会引起堵管。

2.压缩空气压力、流量不足,压缩空气是输送系统的动力,如果其压力、流量不足,会降低输送系统煤灰的流动速度,严重时会引起堵管。

3.进料阀漏气,进料阀漏气会造成发送器与灰斗间的空气短路,从而降低了系统工作时发送器内空气的压力,从而引起堵管。

4.透气阀漏气,其结果是造成输送空气不足,石灰石粉滞留在输送管的发送器出口处,发送器出料阀打开时阻力增加可能会产生堵管。

5.输送管路漏气,输送管泄漏会造成泄漏处压力降低从而引起堵管。

石灰石系统运行中发生堵管的原因可能是以上一种或几种组成的,但系统正常工作时,不应有堵管现象发生。

4.3石灰石系统技改原因及方案:

2008年前,国家环保部对火电厂烟气排放SO2的浓度要求是不大于800 mg/Nm3,电厂按含硫量为0.34%的煤种设计炉内脱硫系统,设计烟气排放SO2浓度不大于393 mg/Nm3。

电厂运行以来,入炉煤含硫量达不到设计要求的0.34%,实际一直在0.65%左右,石灰石纯度在51%左右,烟气排放SO2浓度基本保持不大于400 mg/Nm3的排放水平,但当发电负荷在100MW以内的时候,烟气排放SO2浓度可控制在200 mg/Nm3以内,完全满足国家环保的要求。

随着国家环保排放标准的提高,即“2014年7月1日起锅炉烟气SO2排放浓度必须低于200 mg/Nm3 ”,目前的炉内脱硫系统就不能满足要求,尤其在发电负荷大于110MW的时候,超标更为严重。

原因如下:

我厂炉型设计入炉煤种含硫量0.35St,ar%,校核入炉煤种含硫量0.30St,ar%,目前入炉煤含硫量在0.50-0.75St,ar%之间,大于设计要求,使锅炉脱硫效率低于设计值。运行中为达到环保指标要求,必须加大石灰石用量,但是现在的系统是以含硫量0.35%的煤种设计的,因此煤种的含硫量达到0.7-0.85%时,石灰石给料机经常满转速运行,二氧化硫排放量仍间断性超标,尤其是在高负荷时段更为明显。

原来设计的两个石灰石给料口全部接在上二次风口,不在最佳位置,我们后来技改接在了给煤口,原来两点接在上二次风口处的,部分石灰粉末会被一次风吹出炉膛,也是影响脱硫效率的原因之一。

锅炉厂家给出的ca/s为2, 石灰石用量应该为32000吨(氧化钙纯度50%计算),而当ca/s为2时,一般机组负荷为68MW,此时刚能接近设计值。但根据发电任务的要求,机组所带负荷一般均在100MW甚至110-120MW,此时机组的脱硫效率刚为79%,而目前的入炉煤含硫量达到0.50-0.75%时,实际运行中为ca/s为3.38,石灰石用量应为53000吨,因此石灰石系统出力不够。

因此计划今年对1#、2#锅炉炉内脱硫系统进行改造,以目前石灰石系统单供一台炉,两套石灰石给料机互为备用,其中一套增粗管径做为日常脱硫用,下料口和给煤口对接,避免从二次风口进入后被一次风吹起,另外#1炉新增加一套石灰石给料系统,为了保险起见,尾部烟道再加装喷淋装置,这样可以满足200mg/m3以下的要求。

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