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(2)筛上可燃物喂料稳定喂入的控制效果
筛上可燃物喂入分解炉的稳定控制情况,可从其喂入分解炉的计量波动情况和炉内燃烧形成的CO浓度变化得以反映,从图11和图12看出,可燃物的喂入非常稳定,对分解炉燃烧过程无不利影响,炉内燃烧状况比较稳定,烟气中CO浓度波动处于正常范围。
3中材国际示范化工程应用案例及效果
中材国际投资建设的示范化项目成功投产后一年多的生产实践证明:利用水泥窑炉协同处置城市生活垃圾技术是完全可行的,实现了如下四个方面的控制目标:
(1)不影响水泥窑炉系统的正常稳定运行、产能和产品质量;
(2)实现了溧阳市城市生活垃圾日产日清的目标;
(3)满足了环境保护的各项标准控制要求,有些指标远优于现行标准的控制值;
(4)整个示范化工程项目体现出了系统安全可靠、环保有效、经济合理,且在节能降耗方面对水泥生产系统有所贡献。总之为社会和企业创造了良好的社会效益、环境效益和应有的经济效益。
3.1环保效果和社会效果
利用水泥窑协同处置城市生活垃圾,充分发挥了水泥窑协同处置过程的环境控制能力和优势,满足了现行各项环境指标的控制要求,彻底消除了垃圾处置过程中人们担心的诸如:渗滤液滴漏、异味气体产溢、有毒有害物质形成与扩散、重金属物扩散、粉尘扩散等一系列影响环境控制指标的问题。示范化项目的生产实践和十余项控制指标的检测结果表明,完全能够满足(或优于)现行环境指标的控制要求。具体内容见表5。
在利用水泥窑协同处置城市生活垃圾的过程,将筛上不可燃物加入磨机进行低温烘干和粉磨,引起人们最为担心和关注的问题是,系统TOC排放能否满足新颁布的《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB30485-2013)要求。生产实践证明,当筛下不可燃物(厨余物)加入原料磨机系统后,生产系统的TOC排放量非但没有增加,相反降低了约40%。最为可能的解释:用于水泥生产的主要原料属于沉积岩类物质,如:石灰石、黏土等。大量文件分析数据[5]表明,该类沉积物中多含有C40以下的小分子有机物,其含量约0.1%~1.2%,通常情况下,每生产1kg熟料,将会因原料带入水泥生产系统的有机碳约为1.5g~6g。
这部分有机物在低温加热过程中,尤其在350℃以下,极易裂解和挥发形成TOC。而用筛下不可燃物替代部分原料,一方面可以减少常规原料的用量,相对减少低碳链的有机物进入;另一方面新加入磨机内的筛下不可燃物,均为大分子有机聚合物,在350℃以下难以分解和挥发,相反大分子聚合物的分子网链对小分子有机物有着“网控”作用,有助于抑制低碳链有机物的低温(≤350℃)挥发和TOC产生,达到降低或减少原有水泥生产系统TOC排放的控制目的。有关TOC减排作用机理还有待进一步研究。
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3月10日,邢台金隅咏宁水泥有限公司生产线节能环保提升项目水泥窑尾烟气SCR脱硝环保治理EPC工程总承包招标公告发布。本项目在利旧现有SNCR系统的基础上,新增高温高尘SCR脱硝技术,整个脱硝系统由氨水输送系统、计量/喷射系统、SCR反应器、脱硝烟道系统、催化剂系统、吹灰系统、压缩空气系统、供电系统
自贡市第三轮省级生态环境保护督察第二十四项整改任务已整改完成,并通过验收,拟按程序实施销号。根据《自贡市生态环境保护督察问题整改销号办法(修订)》(自督整改办〔2022〕2号)有关要求,现将该项问题整改验收情况予以公示,公示期为2025年2月6日至2月18日。公示期间如有异议,请实名书面向自贡
北极星大气网获悉,伊犁青松建材有限责任公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目(EPC)结果公示,天津水泥工业设计研究院中标该项目,中标价格为1705万元。本项目是利用伊型青松建材有限责任公司现有的一条3500t/d熟料新型干法水泥生产线进行氨氧化物超低排放改造项目。本项目拟进行的水泥窑窑尾烟气氮
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12月16日,伊犁青松建材有限责任公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目(EPC)-招标公告发布。本项目是利用伊犁青松建材有限责任公司现有的一条3500t/d熟料新型干法水泥生产线进行氨氧化物超低排放改造项目。本项目拟进行的水泥窑窑尾烟气氮氧化物超低排放技术改造,目标是实现烟气NOx排放浓度≤50mg/N
推动原生生活垃圾“零填埋”是“无废城市”建设的重要一环,然而,高寒高海拔地带城市垃圾焚烧等处置手段严重受限。水泥窑协同处置生活垃圾是一种将垃圾处理与水泥生产相结合的技术,水泥窑炉内的高温环境能够快速分解垃圾中的有害物质,使废弃物得到资源化处理,焚烧过程中产生的热能又被充分利用于水
中国招标投标公共服务平台发布河南省淅川中联水泥有限公司4500t/d水泥窑窑尾烟气脱硝深度治理项目EPC总承包招标公告,本项目计划对淅川中联现有的4500t/d熟料新型干法水泥生产线进行窑尾烟气进行脱硝超低排放技术改造工程。本项目采用高温低尘方案,包含高温金属纤维毡滤袋除尘器、氨水循环输送系统、
北极星固废网获悉,昌江水泥窑协同处置5万吨飞灰+2.92万吨危废项目正在建设中,当前,该项目已完成总工程量的25%以上,预计2025年6月竣工投产。据悉,该项目总投资约1.39亿元,依托华润水泥(昌江)有限公司现有5000t/d新型干法水泥熟料生产线基础上,建设水泥窑协同处置生活垃圾焚烧飞灰生产线。项目
《水泥窑协同处置固体废物技术规范》10月1日起施行。与《水泥窑协同处置固体废物技术规范GB/T30760-2014》相比,《水泥窑协同处置固体废物技术规范GB/T30760-2024》除结构调整和编辑性改动外,还规范更改了本文件的适用范围;更改了“固体废物”和水泥窑协同处置固体废物”的定义;更改了“协同处置固
北京博奇电力科技有限公司“节能型的水泥窑SCR技术”成功入选《北京市绿色低碳先进技术推荐目录(2024年版)》2024年9月19日,在北京市发展和改革委员会(简称“市发改委”)发布的《关于发布北京市绿色低碳先进技术推荐目录(2024年版)的通知》中,北京博奇电力科技有限公司的“节能型的水泥窑SCR技术
日前,温州市首个飞灰资源化利用项目正式启动试运行,标志着温州生活垃圾焚烧飞灰的处置方式由过去传统的填埋处置逐步转变为资源化利用处置,这将助推我市“无废城市”建设注入全新动力。高位推动,推进“趋零填埋”积极响应《浙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》的号召,温州市锚定目
近日,山东省应急管理厅发布日照莒县山东彼那尼荣安水泥有限公司“9·25”脚手架坍塌较大事故调查报告。2022年9月25日4时25分许,日照市莒县山东彼那尼荣安水泥有限公司预热器分解炉改造施工过程中发生脚手架坍塌事故,造成5人死亡、2人受伤,直接经济损失845.8万元。
摘要:本文介绍了RSP分解炉协同处置危险废物过程中窑尾烟室爆燃情况,通过对中控数据的筛选和分析,结合柱塞泵动作时,C1出口一氧化碳含量及烟室、窑头和分解炉负压波动情况,对协同处置配伍、污泥喷枪移位、协同处置喷枪雾化、分解炉塌料、烟室结构5个因素采取逐一排除的方式,最终发现是大修时烟室缩
摘要:本文结合河南南阳某3300t/d水泥生产线的工程实例,将配置为单系列五级预热器+MFC离线型分解炉组成的预分解系统进行升级改造,改造成在线型管道式分解炉,提升系统产量至4300t/d,降低能耗。在预分解系统升级改造的同时进行氮氧化物超低排放的升级改造,将氮氧化物的排放控制在100mg/Nm3以下。200
我公司于2012年承建意大利水泥集团的保加利亚DEV项目,熟料产能为4000t/d,经过2年多的施工建设与生产调试,于2014年10月点火投产,并于2015年7月获得业主颁发的PAC证书,各项指标均达到合同要求。尤其是本项目的窑尾脱硝系统具有一定代表性,在此将该系统在生产中遇到的问题作总结与分析。1项目信息DE
2015年5月22日6:37:50,某公司3号窑发生爆炸事故,爆炸持续时间约2s。事故造成重约6t的两扇窑门平直飞出,其中一扇门飞出20余米,另一扇门飞出卡在余热发电AQC炉与喷煤管之间;喷煤管后退约5m,送煤管道折断移位;分解炉鹅颈管顶部部分浇注料迸出;3号生产线从窑系统至生料制备和废气处理系统全部出现正压
技术简介窑尾分解炉喷煤系统的再燃改造是在传统的空气分级燃烧、燃料分级燃烧的基础上,通过加装再燃煤粉管道,把原煤粉分流阀切换至再燃煤粉管道,分区控制,将整个炉膛分为三个区:主燃区,再燃区与燃尽区。使氮氧化物先充分氧化生成氮氧化物,再同相及异相还原,将一定量的燃料送入主燃区,该区域空
以5000t/d水泥生产系统处理150t/d的筛上可燃物为例,根据筛上可燃物不同干基热值和水分计算出对分解炉系统的热量贡献情况可以看出(见图5),当筛上可燃物干基热值为6 000kJ/kg时,如含水量60%,对分解炉热系统为负贡献;在热值为10 000kJ/kg时,如含水量70%时,对分解炉热系统为负贡献,这是人们不希望产
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