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问题7:
AO工艺,分为两组,设计20000立方每天,流程:格栅——水解酸化池——好氧池(挂有布块状填料)——二沉池(方形)——出水。目前进水量10000立方/天,两组池子同时运行,水解酸化池采用脉冲布水,但是效果不是很好,出水比较清(感觉脉冲布水水力搅拌不够),时间久就会冒黑泥,导致好氧池污泥全部变黑,好氧池有内回流,污泥回流回到好氧池前端,曾经尝试污泥回流到水解酸化池,前面已经提到脉冲布水水力搅拌不是很好,导致水解酸化池出水都是黑泥,好氧池的污泥颗粒就变得很细,沉降性不好。目前MLSS为2500到3000,氨氮有时可以达标,但是SS从为达标,P没有去除率,基本为0(由于污泥回流到水解酸化池,导致出黑泥,污泥活性下降,因此就没有回流污泥到水解酸化池)。我想请教老师,这样的工艺能达到脱氮除磷的效果吗?还有SS一直超标的问题怎么解决。水解酸化池的出水都是很清的吗?还是应该是泥水混合很均匀的效果比较好?好氧池挂填料会使污泥颗粒变细吗?挂膜之后好氧池DO为多少比较合理?沉降比10%左右,DO维持在4左右,MLVSS/MLSS大概为0.4,进水COD120左右,出水COD还能达标氨氮进水25左右,出水有段时间能达标,P基本去除率为0。其他的数据由于条件限制,没有能做化验,执行的是一级A标。1、这样的工艺能达到脱氮除磷的效果吗?2、还有SS一直超标的问题怎么解决。水解酸化池的出水都是很清的吗?3、好氧池挂填料会使污泥颗粒变细吗?4、挂膜之后好氧池DO为多少比较合理?5、除磷无效原因。
回答:
1、工艺来说,控制得到可以有脱氮除磷效果的,但是去除率不会高。
2、SS超标来自你的污泥老化所致,需要适当排泥来修正过低的负荷。水解酸化池出水清是需要的,否则,大量水解池污泥进了好氧池,对好氧系统不利。
3、污泥颗粒细小和水质、负荷有关,与填料关系不大。
4、考虑节能降耗和脱氮要求,2.5比较合适。
5、重点还是在你的排泥上,加之水解酸化去厌氧不充分,所以,除磷无效。
问题8:
我厂采用奥贝尔氧化沟工艺处理城市生活污水,设计处理量为1万m3/d,实际收水量有8000m3/d。氧化沟SS为2.8g/l。F/M值0.05的样子。进水水质情况(16天均值)为:COD:245mg/lBOD:131mg/lTP:4.16mg/lTN:36.5mg/lNH3-N:27.5mg/l。出水水质(16天均值)COD:24mg/lBOD:10.5mg/lTP:1.08mg/lTN:20.2mg/lNH3-N:1.7mg/l。主要问题是出水的TN总是在19-24mg/l之间徘徊。我自已分析了一下原因,根据氨氮和总氮的出水值,确定为硝化良好而反硝化不佳。因此,我尝试着降低氧化沟的曝气量,并增加回流量。但在全天仅仅只运行一台表曝机(一共有5台)的情况下,氧化沟出水口的DO值也能达到1.7mg/l。厌氧池DO:0.35左右。可是出水总氮也还在19mg/l。去降率没有得到明显提升,而且造成出水磷节节爬升直至超标。到现在我就不知道问题出在哪里了,是进水碳源少不足以支持反硝化需碳量还是我的本身运行调控上有问题?
回答:
1、你的碳氮比勉强可以(略低于4),所以,还不能说碳源不足导致反硝化不好。2、反硝化需要低溶解氧环境,您停止曝气,结果导致总磷超标,说明停太多了。我的建议是你首端1/3的趋于坚决不曝气,回流量也不需要开太大。确保该区域的溶解氧得到控制。
3、中段曝气保持正常,末端曝气也尽量停止。如果出水除总氮其他指标问题,那么维持1、2天看看是否总氮有所降低。
4、PH值也请看看是否异常。
问题9:
一家制作干花的厂家做了一套污水处理方案,工艺是调节-絮凝-接触氧化-砂滤-活性炭,废水主要是花卉漂白水,含双氧水和高浓度的碱或亚氯和高浓度的酸,总水量20t/d,其中工业水和生活污水各占一半,水质COD526,SS142,PH6.94,TP6.13,石油类2.8,色度400倍,氨氮8.07,调试了一个月后采样检测发现磷30多,加了足够的氢氧化钙,磷还是降不下来,这是什么原因呢,厂家说是用的雕牌洗衣粉,是不是与这个有关系?
回答:
既然加了足够的氢氧化钙,那么混凝效果如何呢?混凝后出水清澈度如何呢?如果效果不好,出水含有这些颗粒,还是会导致你的检测值偏高,看看砂滤前后的含磷值。
延伸阅读:
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