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【技术】袋除尘器应用中遇到的问题及解决措施

2016-06-06 08:35来源:中国水泥备件网作者:李少平关键词:除尘器袋除尘器水泥磨收藏点赞

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2.3采取的措施

1)为简化收尘工艺,将一级斜槽尾部通风口采用Φ300mm管道直接接入提升机,以充分利用提升机链斗的拉风效应和提升机内的负压进行收尘。从提升机顶部引一根风管到靠近的水泥库顶部,通过水泥库抽风确保提升机微负压作业状态。拆除摇摆式机械振打袋除尘器

2)选用2台LFX(Ⅱ)4-16型袋除尘器替代4台水泥库顶袋除尘器。除尘器尽可能设置在低标号品种的水泥库顶上,采取综合除尘方案。在水泥库顶用风管连通邻近的水泥库,并设置调节阀。由于库顶的屋顶高度较低,只能采用两级和三级袋笼(顶梁处)。当某一水泥库进料时,运行袋除尘器,调节库与库风管的阀门,使进料水泥库和与提升机相连的库形成负压,整个除尘系统进入工作状况。根据各产尘点扬尘情况,适当调整风管阀的开度,以达到最佳的整体除尘效果。

3)将防掉袋网尺寸改为60mm×60mm,同时在水泥库顶袋除尘器与库连接的槽钢上安装振动器,要求岗位工每天振动一次,每次30s。

2.4效果

1)改造应用2年多(滤袋未更换过),除尘效果良好,岗位环境明显改善(见表1),袋除尘器出口粉尘达标排放(27.6mg/m³,标态)。由于将5台除尘设备改为2台,除尘风机装机功率由原来的23.5kW下降到15kW,年节电费用19635元(电费按0.55元/kWh,风机运行效率70%,袋除尘器年运行6000h)。

2)解决因屋顶较低抽袋困难的方法很多,如降灰斗和多级袋笼等。对于多级袋笼,要充分考虑到装卸方便性,如采用钢丝夹。

3熟料链斗机入库除尘器技改

3.1存在的问题

某厂熟料链斗机卸料口处原安装一台LNGM4-16型脉冲袋除尘器,自投用以来,收尘效果欠佳,链斗机卸料口平台粉尘堆积如山。岗位人员摘除了单机袋除尘器内的滤袋,造成除尘器出口粉尘严重超标;而且岗位粉尘浓度高达127.5mg/m³。不仅严重影响岗位人员的身体健康,增加岗位卫生清理的工作量,而且加快了链斗机设备磨损,设备故障明显增多。

3.2问题分析

1)由于没有充分考虑链斗机处废气温度较高且温差变化大,除尘风机选用了普通型,使得风机实际通风能力下降,影响了除尘效果。

2)除尘点设置不合理,见图2a。由于两部链斗机落差高达2.8m,当物料落到下级链斗机上时,产生的粉尘通过罩壁上的缝隙和孔口向罩外扩散,污染环境。而除尘点实际是负压区域,几乎没有扬尘。

3)熟料链斗机下料溜槽断面尺寸过大,角度垂直,造成扬尘加大,增加了除尘器的负荷。

3.3采取的措施

1)将除尘风机改为锅炉风机;将袋除尘器原普通针刺毡滤料改为Nomex耐高温滤料。

2)将下料点设置在抽风点前端,见图2b。

3)根据熟料最大输送量重新设计熟料下料溜槽,缩小其尺寸,以降低除尘罩内扬尘量,降低袋除尘器的负荷。因受到现场场地影响,溜槽角度无法改变。

原标题:袋除尘器应用中遇到的问题及解决措施
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