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“W”型火焰锅炉低NOx改造后燃烧优化

2016-12-02 08:42来源:清洁高效燃煤发电作者:刘启亮 王常臻关键词:超低排放脱硝低氮燃烧收藏点赞

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5.低NOx燃烧改造后的运行情况

5.1低氮改造后的燃烧器着火情况良好,炉内燃烧较稳定,主汽温和再热汽温均能满足运行要求,随负荷波动汽温有小幅波动,目前随着炉膛温度水平的提升及燃烧稳定性的提高,升降负荷汽温波动;

5.2飞灰含碳量偏高,300MW负荷下约为13%左右,入炉煤粉过粗,3台磨煤粉细度R90从11%至20%不等,平均约为16%;

5.3分离器回粉管锁气器动作不灵,导致回粉管堵塞。

5.4启动初期SCR反应器入口NOx排放值约600mg/Nm3,之后将拱上二次风门开大后,着火初期氧量增大,导致SCR入口NOx上升约200mg/Nm3,因此,NOx浓度有调节空间,在兼顾炉效的同时尽量降低SCR入口的NOx浓度。

5.运行注意事项及需解决的问题

5.1磨煤机停止时及时关闭对应的浓、淡粉阀,以防在主气和乏气喷口之间形成热循环回路,导致乏气管道烧红。

5.2低氮改造后炉膛增加了部分卫燃带,为此机组长或主值每班次至少应对12米、25米层各看火孔看火一次;并注意检查炉底出渣量、渣样是否正常,以判断炉膛是否有结焦现象,注意加强调整。

5.3为防止炉膛结焦,氧量一般应维持在3.5%以上。

5.4燃尽风喷口为摆动式喷口,可实现上、下各30度,左、右各20度的摆动,其中上、下摆动为电动,可在一定程度上调节火焰中心高度,以改变主、再汽温。燃尽风量由锅炉前、后墙四个燃尽风道上的风门进行调节。分级风导流板下倾角度为手动可调,在调试阶段确定角度。F风导流板的角度可改变拱上主气流的下冲深度,下倾角度越大可使拱上气流下冲越深。开启燃尽风挡板时应缓慢,避免快开快关,特别是在加负荷过程中,由于氧量过低,可能造成汽温波动。

5.5锅炉运行期间,通过对燃烧器观火孔区域的结焦情况进行观察,发现在部分拱上主燃烧器二次风喷口处、拱下垂直墙乏气风喷口处、拱下垂直墙分级风喷口上沿、翼墙上部以及燃尽风喷口处;炉膛内部个别侧二次风喷口、下二次风喷口、燃尽风喷口附近出现结焦现象。

6运行优化

6.1优化提高主气风速

通过分析并借鉴国内外锅炉改造经验,改造后拱上部位结渣的主要原因是主气流着火过于提前,燃烧器喷口区域热负荷偏高,熔融状态的灰颗粒被高温烟气裹携至燃烧器区域水冷壁,并附着其上累积形成大的渣块。因此,提高主气流喷口风速是缓解炉内结渣的重要手段。在旋风子上部乏气竖直段增设一12mm厚截流挡板,但保留15%的通流面积,同时结合可调锁孔对乏气风速进行调整,防止满负荷下主气风速过高而形成黑龙区过长或冲炉底灰斗的现象。

6.2调整优化卫燃带辐射面积

在原有320m2卫燃带的基础上,分别自拱部卫燃带下方边界向炉膛中心侧方向去除17m2卫燃带;去除乏气喷口之上1m及左右的卫燃带,计41m2,自垂直墙下方边界向上去除0.5m高度卫燃带,计13m2,去除垂直墙区域合计54m2;去除翼墙52m2卫燃带,共去除卫燃带123m2,保留卫燃带面积197m2。

6.3消除局部涡流

取消燃烧器前二次风门;在主气、后二次风之间加设防焦风;在V管区域加设布风板孔。(如图7、图8所示)

7结束语

通过此次改造并按照有关标准与规程进行优化设计和调试,达到了锅炉燃烧系统技术升级、安全可靠、运行经济,满足了环境保护的要求,为燃煤电厂的超低排放奠定了良好基础,同时也为国内同类燃煤锅炉的低氮改造和运行调试优化提供了经验。

延伸阅读:

低氮燃烧+SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的应用

原标题:“W”型火焰锅炉低NOx改造后燃烧优化
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