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上海市政总院熊建英:全面解析老港垃圾填埋场渗滤液处理新技术

2018-08-23 14:11来源:中国固废网作者:刘琪关键词:垃圾渗滤液处理工艺渗滤液处理填埋场渗滤液处理收藏点赞

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为提高渗滤液处理厂的出水水质,并确保填埋场的安全稳定运行,对老港四期填埋场渗滤液处理厂进行升级改造。老港四期填埋场在运行过程中,据统计,每天产生约为3000  m3的渗滤液,并且场地存量渗滤液较多。考虑到四期填埋场在2025年结束使用,最终维持现有设计规模3200 m3/天。

通过对水量组成的调研,填埋场中有2700 m3的老龄渗滤液,每天新产生的渗滤液是500  m3。对进水水质按两种渗滤液进行加权平均后确定,COD约为10000,氨氮约为3500,总氮约为4300,碳氮比完全失调。确定提标改造技术方案时,对6个调节池的水样,以及正在填埋作业的库区水样进行检测分析,主要的分析指标包括COD、BOD、氨氮、总氮、总磷等,以及无机非金属、氯离子。  通过水质检测分析可以得到如下结论:渗滤液总体呈现碳氮浓度高,营养成分不平衡的比例。氨氮是渗滤液当中长期的污染物指标,也是渗滤液达标处理的难点,在这个项目中,检测到氨氮浓度在2000到2800之中,有机氮含量不高。另外检测发现,渗滤液盐分含量比较高。

通过水质检测,对项目提标改造方案选择提出两个思路:一是维持3200 m3/d处理规模,现状渗滤液处理设施规模核减为2400  m3/d,新增1条处理规模为800  m3/d生产线。通过投加碳源保证脱氮效果。生化系统均改造为两级AO运行模式,深度处理采用纳滤,浓缩液采用减量化处理措施。二是维持3200  m3/d处理规模,在生化系统前增设汽提脱氨预处理系统,通过降低生化进水TN保证脱氮效果。生化系统均改造为两级AO运行模式,深度处理采用纳滤,浓缩液采用减量化处理措施。两个方案进行比较以后,方案一因为要新建800  m3/天的生产线,完工以后再进行改造,总体工期比较长;且碳源价格高,方案一投资和运行成本均较高。方案二为推荐方案。


方案二的工艺路线如下所示。


主要改造包括:

1、新建2400吨汽提脱氨装置:来自厂外渗滤液调节池的2400  m3/d进入脱氨预处理设施进行脱氨处理,处理后的渗滤液进入脱氨出水池由水泵提升后进入进水均衡池;脱氨产生的副产品“碳酸氢铵”送至脱氨副产品车间,打包外运。

2、新建膜深度处理车间:新建膜深度处理车间一座,位于厂区南侧原停车场位置。膜深度处理车间内主要安装3200 m3/d纳滤设备、640  m3/d浓缩液处理设备及配套的辅助的加药、控制、酸储罐等设备。

3、均衡池及组合水池(改造单体):脱氨系统出水与填埋场渗滤液原液在均衡池经混合均质后泵送至5座MBR生化池,每组MBR池配置单独的进水泵和流量计。组合水池包括储泥池以及污泥脱水滤液储存池。

4、MBR池改造:

- 1#MBR池改造:由原一级A/O池改造为二级A/O生化池,需增设1道分隔墙。设计规模核定为700 m3/d;

- 2#MBR核减运行:2#MBR池由一期的UASB池改造而成为两级A/O池,现状处理水量为500 m3/d,本次升级改造工程,减量到400  m3/d运行;

- 3#~5#MBR改造:将SBR池改造为两级AO生物反应池,每座池子的处理规模核定为700 m3/d;

5、超滤车间改造:将超滤车间的19组超滤膜,按改造后MBR生化系统5座生化池的规模,重新分组优化,使超滤集成设备与MBR生化池规模对应,便于运行管理,也可充分挖掘生反池产能;此外,为保障NF系统稳定运行,将原50  m3UF出水钢罐更换为100 m3的玻璃钢罐。

6、新建管廊架:所有的管线全部用高架的管廊架来走,管廊架最多有三层,最少是一层,也就是说整个管廊架为这个项目的落地提供了一个安装空间。

7、新建换热设备:  充分利用填埋气发电厂发电机组烟气余热,每台发电机配置1台换热设备制备蒸汽供给汽提脱氨系统;换热设备紧邻填埋气发电机房露天布置,设联合钢平台方便各设备巡视。软水装置、软水箱、给水泵集中布置在钢结构雨棚内。

第四、老港四期填埋场渗滤液处理提标改造运行情况

简单介绍下该项目的实际运行情况。

400 m3/d脱氨系统历时4个月建成。2000  m3/d脱氨系统历时5个月建成。400吨脱氨系统,在运行时,达到了设计产能的80%。氨氮去除率提出的是75%的目标,实际运行期间达到77%。

1#MBR系统历时5个月建成;3#MBR系统历时2.5个月建成。汽提脱氨过程可以将渗滤液原水中的Ca2+、Mg2+,以CaCO3、MgCO3形态去除,经汽提脱氨预处理后的渗滤液,具有钙镁离子浓度低、TN浓度低、COD与TN比值协调等特征,对MBR生物反应池及超滤膜组件的运行十分有利,可显著减少碳源投加量,缓解膜结垢现象,减少膜清洗频次,延长使用寿命,从而降低运行及维护成本。1#、3#MBR系统均已达到设计处理规模,并实现超量生产,且超量生产运行情况稳定。

3200m3/d NF处理系统及640m3/d NF浓缩液处理系统历时5个月建成。清液回收率及出水水质均达到设计要求。

第五、渗滤液处理新技术及应用展望

1.  汽提脱氨技术,削减生物处理系统的氮负荷,实现氮资源化利用。填埋场老龄渗滤液,进解析塔,再进脱氨塔,然后进入氨回收塔,通入二氧化碳生成碳酸氢铵溶液饱和溶液,然后进入晶浆罐,经离心机脱水后,得到碳酸氢铵固体。


原标题:上海市政总院熊建英:全面解析老港垃圾填埋场渗滤液处理新技术
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