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1.1研究案例
广东韶关宝钢集团韶钢公司焦化废水处理厂一期A/O2工艺流程图和二期A/O/H/O工艺流程图如图1所示,.其中,A/O2工艺已经稳定运行12a,A/O/H/O工艺已经稳定运行9a.根据两期工程采样时间时的进水负荷,对于生物处理系统,A/O2工程进水为焦化废水原水经过洗涤水、地坑排水、反冲洗水等的稀释,日处理水量约为1500t˙d-1,干污泥排放量约为7t˙d-1;A/O/H/O工程进水为未经稀释的焦化废水原水,日处理水量约为1000t˙d-1,干污泥排放量约为9t˙d-1.
图1
图1A/O2和A/O/H/O工艺流程示意
1.2样品的采集方法
对两焦化废水处理工程中的废水进行了采集,采样时间分别为2017年3月10日~4月10日,每天早、中、晚3次采样,用平均比例混合水样的分析平均值作为监测报告数据,水样保存于事先用丙酮和Milli-Q水清洗过的棕色容量瓶中.取样后立即经0.7μm玻璃纤维膜(GF/F)过滤,并用浓硫酸将水样pH值调至2左右于4℃低温保存.焦化污泥在每天下午15:00~17:00间,采自于焦化废水工程各处理单元污泥池.污泥样用样品袋进行保存,然后在-20℃条件下进行冷冻保存.
1.3样品的预处理及目标物的富集分离
1.3.1水样及其水中颗粒的目标物富集分离
将采集的各个工艺段的100mL水样用0.7μm直径的纤维滤膜过滤,分离水相及颗粒相.滤膜使用之前,用锡箔纸包好,置马弗炉450℃烧5h,然后于干燥器中平衡过夜后称量.过滤后的水样加入定量的萘-d8、苊-d10、菲-d10、䓛-d12和苝-d12这5种氘代物,后续进行固相萃取.
固相萃取的步骤:采用10mL的二氯甲烷冲洗小柱,二氯甲烷抽干后再用10mL的甲醇冲洗以达到活化小柱的目,在甲醇将要流完时加入去离子水,然后加入处理后的水样进行固相萃取.水样流完后再真空干燥10min,然后3000r˙min-1下离心6min,除去柱子内剩余的水分.
目标物PAHs的洗脱:用30mL二氯甲烷对固相萃取小柱进行洗脱,洗脱液于旋转蒸发仪中浓缩至1mL,加入5mL正己烷替换溶剂,再浓缩至0.5mL,然后过硅胶氧化铝层析柱(柱子内填充物自下到上为:脱脂棉,6cm去活化氧化铝,12cm去活化硅胶,1cm无水硫酸钠).浓缩的样品加入层析柱后,先用15mL正己烷淋洗,再用75mL二氯甲烷/正己烷(3:7)混合溶液淋洗,收集第二次的淋洗液于鸡心瓶中.将收集的淋洗液旋转蒸发至0.5mL,用少量正己烷淋洗鸡心瓶后将溶液转移至进样瓶中.进样瓶中的样品用氮吹法浓缩至1mL,并加入20μL的六甲基苯(内标物,100mg˙L-1),压盖封存于-4℃冰箱中待测.
颗粒相抽提:过滤颗粒相后的玻璃纤维膜立即放入冰箱中-20℃冷冻保存,然后冷冻干燥48h.平衡称重后,将玻璃膜剪碎,放入滤纸筒中,加入氘代回收率标样,用200mL二氯甲烷抽提48h.底瓶中放入处理好的铜片脱硫.抽提完毕后,抽提液旋转蒸发浓缩至20mL左右转移到鸡心瓶中浓缩至1mL,加入10mL正己烷替换溶剂,继续浓缩至0.5mL.以下步骤与水相中PAHs的净化过程相同.
1.3.2污泥中目标物的富集分离
污泥冷冻干燥后,研碎称取约5g放入滤纸筒中,加入氘代回收率标样,用200mL二氯甲烷抽提48h.底瓶中放入处理好的铜片脱硫.以下步骤与1.3.1节所述的目标物的提取和净化过程相同.
1.4目标物的测定
1.4.1仪器分析条件
PAHs的定性定量分析采用GC-MS内标法,其分析条件为:GC-MS(Agilent7890A,5975C),HP-5MS石英毛细管柱(30m×0.25mm×0.25μm);载气:氦气;流速为1mL˙min-1;进样口温度250℃;电子能量70eV,质量扫描范围60~640u;离子源温度230℃;升温程序为:5℃˙min-1上升至310℃,在300℃保持10min;进样量为1μL;不分流进样.
1.4.2分析方法的质量控制
水相固相萃取富集分离及泥相抽提PAHs均采用空白加标验证方法的可靠性.水相:往蒸馏水中加入定量的标准样品,用1.3节设定的方法及条件处理及检测,加标回收率介于60%~120%.固体样:往索氏提取器的抽滤筒中直接加入定量的标准样品,该方法的加标回收率介于60%~110%.在实际样品的分析过程中,通过加入萘-d8、苊-d10、菲-d10、䓛-d12和苝-d12这5种氘代物来校对各个物质的回收率,进一步提高检测的准确性.
2结果与讨论
2.1两种工艺的进水、出水的PAHs浓度分析
按照1.2节中采集方式,以及1.3及1.4节的样品处理及分析方法,对韶钢焦化废水处理厂一期A/O2工艺和二期A/O/H/O工艺中的A池进水(包括悬浮物)与混凝沉淀池出水(包括悬浮物)的PAHs进行了检测分析,结果如图2所示.A/O2工艺的进水经过了其他工艺如反冲洗水等的稀释,进水的各项指标包括PAHs浓度都明显低于A/O/H/O工艺,A/O/H/O工艺总PAHs的进水浓度为124.210μg˙L-1,而A/O2工艺总PAHs的进水浓度是42.953μg˙L-1.两种工艺进水中各PAHs浓度所占比例相似,四环及四环以下的芳烃占比较大,其中二环的萘浓度较高,在高环PAHs中苯并[a]蒽浓度最高.和本研究相近,Zhang等在2012年检测的数据中发现水相中高环PAHs占比不高,但苯并[a]蒽所占浓度较高.PAHs浓度占比差异可能与焦炭用煤及工艺条件有关.在最后的混凝池出水中,A/O/H/O工艺的出水总PAHs浓度为3.522μg˙L-1,与进水相比,去除率达到97.2%;A/O2工艺的出水总PAHs浓度为8.051μg˙L-1,与进水相比,其去除率达到85.3%;A/O2工艺苯并[a]芘出水浓度为0.040μg˙L-1,A/O/H/O工艺为0.010μg˙L-1,即排放水中总PAHs和苯并[a]芘的浓度分别低于国家二级排放标准中0.05mg˙L-1和0.03μg˙L-1的排放限值,只有A/O2工艺中的苯并[a]芘出水浓度略高于排放限值.从进出水PAHs削减率及削减量的数值可知,A/O/H/O工艺明显优于A/O2工艺.但PAHs具有强疏水性,在废水处理过程中,PAHs会吸附于污泥中,使大量的PAHs转移到污泥相中,所以进出水的数值不代表PAHs在处理工艺中的实际削减量.两种工艺的生物出水经混凝沉淀池后,PAHs被有效吸附,焦化废水处理工艺的生物出水通常都需要高级氧化、混凝沉淀及吸附等手段以符合达标排放的要求,韦朝海团队多个工程实践也证明了混凝沉淀及活性炭吸附是PAHs最终达标排放行之有效的方法,对于A/O2工艺苯并[a]芘出水浓度略高于排放限值,需要强化混凝工艺以达标排放.因此,PAHs中的成分特别是苯并[a]芘如何转移到污泥相及其降解量的分析显得重要.具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。
图2
图2A/O2与A/O/H/O工艺进出水中16种PAHs的浓度
2.2两种工艺水相和泥相中PAHs浓度
图3是两种工艺进水、混凝出水及各单元反应器(工段)水相及污泥相中的16种PAHs浓度分布.为了更加清晰地对检测结果进行分析比较,将16种PAHs按照物质对应的氘代物分为5大类,分别为萘类化合物:萘;苊类化合物:苊、苊烯、芴;菲类化合物:菲、蒽;䓛类化合物:荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛;苝类化合物:苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝.结果如图4所示.在两种工艺各阶段的水样中,A池水样中PAHs削减都不明显,进水和A池水相中PAHs浓度差别不大,有些PAHs的浓度还高于进水.而在好氧的O1池中,2~3环的萘类化合物、苊类化合物和菲类化合物呈现出明显降低的趋势,特别萘类化合物削减最快.A/O2工艺中萘类化合物在O1池水相中削减了75%,在A/O/H/O工艺中削减了97%,但四环以上的PAHs经O1池之后的水相浓度没有表现出明显的规律.PAHs是疏水性有机物,在固相和水相的分配行为受较多因素影响,其中辛醇-水分配系数(Kow)是一项重要的参数.它可衡量有机物的吸附特征,Kow越大,疏水性越强,越容易被污泥吸附,表1列出了16种PAHs的lgKow及25℃下纯水中的溶解度.PAHs在污泥和水相的分布主要受该类物质的物理化学性质的影响,但也受工艺运行过程中的操作参数的影响,例如搅拌状况、曝气强度、流速和温度等,污泥的有机物及无机物含量.高环的PAHs在水相中的浓度受到上述因素的影响,因而没有明显的规律.
图3
图3A/O2与A/O/H/O各单元水相及泥相中16种PAHs的浓度
图4
图4A/O2与A/O/H/O各单元水相及泥相中5类PAHs的浓度
表1PAHs的溶解度及lgKow值
在污泥相中,由于A/O2工艺进水PAHs浓度远远低于A/O/H/O工艺,因而吸附在污泥相中的PAHs量相对较低.从图3及图4可以看出,两种工艺污泥均表现出高环PAHs的浓度富集,特别在A池污泥中总PAHs浓度远远大于各池中的浓度.表2是两个工艺中各反应单元污泥中总PAHs的浓度.从中可以看出,由于A/O2和A/O/H/O两种工艺进水总PAHs的浓度相差较大,污泥富集的浓度对应有差异.两种工艺A池污泥的总PAHs浓度都比O池大很多,A/O2工艺A池PAHs浓度是O池的10倍左右,两个O池污泥表现出非常相近的总PAHs浓度;A/O/H/O工艺也表现出同样规律,A池PAHs浓度是O池的6倍左右,两个O池污泥表现几乎相同的总PAHs浓度,H池略高于O池.
表2A/O2和A/O/H/O工艺中各工段的总PAHs含量/μg˙g-1
A/O2和A/O/H/O两种工艺A池水相及污泥相PAHs的浓度稳定,说明其在A池中没有得到有效削减.低环的PAHs相对溶解度较高,相当一部分可以从A池水相进入O池,从而在O池得到降解;而高环的PAHs则在A池的污泥相中不断富集,导致A池污泥中总PAHs浓度很高,因而A池厌氧污泥的生物毒性也相对很高,针对这部分污泥,应该考虑单独处置.
因厌氧生物技术具有低污泥产量、低能耗和能源可回收等优点,国内外大部分钢铁企业的焦化废水处理工艺都包含厌氧A单元技术,从已有研究中统计的一些AO、AO2、A2O、A2O2工艺中,尽管都前置厌氧A单元技术对焦化废水进行处理,但效果甚微,均无法实现产甲烷的目标.例如,Zhao等[26]对本研究案例中韶钢二期A/O/H/O焦化废水处理工艺进行了研究,指出在第一个厌氧单元A进水COD为1530mg˙L-1,出水COD为1390mg˙L-1;Zhu等对该案例工程厌氧A单元中微生物的分析研究发现,污泥中没有产甲烷菌的存在;Sahariah等采用A1/A2/O生物流化床对焦化废水进行降解,其A1厌氧反应器对苯酚和COD的去除率分别仅为3%和2%左右.本研究对A/O2和A/O/H/O两种工艺的PAHs浓度分析表明,厌氧A单元对PAHs的生物削减也没有起到作用,进一步证明了前置厌氧A单元在高浓度焦化废水处理工艺中效果不明显.
2.3两种工艺PAHs通量变化及生物削减
在焦化废水处理过程中,如果PAHs未完全矿化,其剩余量将随着外排水进入到水环境中、吸附进入到污泥、挥发和随气体吹脱进入到大气环境中.Zhang等[29]的研究表明,挥发和气体吹脱途径从水相中转移的PAHs占其总去除量的比率小于1%,因而这两种途径对该类物质的去除可以忽略.因此采用公式(1)及公式(2)分别对进入系统的、系统外排的PAHs进行质量衡算,求得系统每天进入及排出的PAHs,并给出平均削减率.
(1)
(2)
式中,Wi为进入系统的PAHs量,μg;Cwi为进水的PAHs浓度,μg˙L-1;Qw为处理水量,L;Wo为排出系统的PAHs量,μg;Cwo为外排水的PAHs浓度,μg˙L-1;Cs为外排泥的PAHs浓度,μg˙g-1;Qs为外排泥质量,g;削减掉的PAHs即是:Wi-Wo,μg;削减的百分比为(Wi-Wo)/Wi×100%.
从两个工艺的日处理量及处理浓度计算,得到了图5所示PAHs在两种工艺中的削减率.从中可以看出,A/O/H/O工艺对低环PAHs的削减率略高于A/O2工艺;对于4环以上的PAHs,A/O/H/O工艺的PAHs削减率明显提高,对䓛类化合物的削减率能达到85.8%,而A/O2工艺对其削减率为57.4%;对于苝类化合物,A/O/H/O工艺对其削减率为16.7%,A/O2工艺则为11.2%;在对总PAHs削减方面,A/O/H/O工艺为88.2%,A/O2工艺则为77.5%.A/O/H/O工艺相对于A/O2,多了一个水解H工段,研究发现,水解过程能够将大分子有机物分解为小分子物质,从而改善废水的可生化性.张万辉等对焦化废水的特性及处理技术进行了数据调查及分析,发现水解工艺可以提高多元酚、多环芳烃及吡啶杂环类有毒有机物的去除率,对全过程产生促进作用.两个工艺对比,含有水解工艺的A/O/H/O对PAHs削减率及削减量都比A/O2明显增高,且正是由于H水解池对高环PAHs的水解作用,表现出A/O/H/O工艺对高环PAHs的生物削减明显优于A/O2工艺.前面的数据及论述证明了前置厌氧A工段对焦化废水PAHs的去除所起作用不大,主要是后续的O2或者是O/H/O发挥作用,表明了焦化废水经过微生物选择性降解大部分有机组分之后的H水解池设计可以更加有效去除PAHs,本课题组于2012年在河北涉县的金牛天铁煤焦化有限公司工程项目中首次采用了O/H/O工艺,除了对难降解有机污染物的去除率达98%以上的优势外,在氰化物和总氮去除、缩短水力停留时间与节能降费方面亦取得了显著进步.
图5
图5PAHs在两种工艺中平均每天的削减率
3结论
(1)在焦化废水处理过程中,PAHs无论是在A/O2工艺还是在A/O/H/O工艺的厌氧A池均难以生物降解,而且还会在A池污泥相中高倍数富集.在A/O2工艺中A池污泥相总PAHs浓度是O池的10倍,在A/O/H/O工艺中A池污泥相总PAHs浓度是O池或者H池的6倍,表明了PAHs归趋行为的差异性.
(2)A/O/H/O工艺混凝出水的PAHs及苯并[a]芘的浓度均远低于国家排放限值,A/O2工艺苯并[a]芘出水浓度略高于排放限值.A/O/H/O对焦化废水PAHs的处理负荷及生物削减效果均高于A/O2工艺,特别对于难降解的高环PAHs(4环以上)的削减表现出更佳的效果.置于两个好氧池之间的H水解池能发挥更好的作用,构成了A/O/H/O工艺表现出明显优势的原因.
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2025年1月9日,江苏中法水务股份有限公司与浙江日月集团就浙江日月光能科技有限公司光伏污水处理厂签署托管运维合同,负责该厂所有污水处理设备设施的运行维护,并确保排放达到国家及行业相关排放标准,该工业污水处理厂设计规模12000m3/d,是典型的新能源行业污水综合治理项目。此次项目的签约,是双
近日,鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目一期工程-工业污水处理厂项目、配套污水管网项目工程总承包废标公告公布,废标原因:经评标委员会评审,因在资格评审中投标人不符合工程总承包项目经理关于“1.4.1投标人资质条件、能力和信誉(2)主要负责人要求:③要求担任过与拟建项目相类似的设
近日,由中建二局承建的扬州市保护生态环境的重要工程八里镇工业污水处理厂工程EPC总承包项目通过竣工验收,进入试运行阶段。项目位于江苏省扬州市,主要用于处理扬州市经济技术开发区内光伏企业所产生的工业污水。投运后,预计日处理工业污水5万立方米,出水水质可达到准一级A标准。工艺创新破解降解
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