2.3.2 停泵节能效果
表2-2是#6号机组加药前后的运行数据,由表中可以看到,在负荷和入口SO2浓度等工况基本相同的情况下,入口SO2浓度在1400-1600mg/Nm3时,加药后循环泵运行2和3,与加药前相比可停运一台循环泵,并且加药后的系统净烟气SO2浓度与脱硫效率与加药前相比基本不变。入口SO2浓度在1600-2000mg/Nm3时,加药后循环泵运行2和3,与加药前相比可停运一到两台循环泵,并且加药后的系统净烟气SO2浓度与脱硫效率与加药前相比基本不变。加药后整体pH与加药前相比下降了0.2左右,节约了石灰石的消耗。
图2-2是同一公司#5、 #6机组脱硫系统电耗率趋势图,由图中可以看出,试验之前两台机组的厂用电率相差不大,试验期间电耗率#6机组较#5机组最少降低0.1%,最多可降低0.29%,也就是厂用电率可以降低0.1%-0.29%,其节能效果显著。
2.3.3 后续运行效果
表2-3是#6号机组加药后的后续运行数据,可以看到,通过每天向系统内添加增效剂,截止到18日系统依旧可以通过运行2\3两台浆液循环泵即可保证出口SO2浓度达标排放,药剂的持续性很强,可持续降低系统运行的能耗,节约厂用电。
2.3.4 极限试验效果
当入口SO2浓度达到2500 mg/Nm3以上时,#6脱硫系统依然可以在运行三台浆液循环泵的情况下,维持出口SO2浓度小于100mg/Nm3。当入口SO2浓度低于2500 mg/Nm3时,运行两台浆液循环泵就可以维持出口SO2浓度小于100mg/Nm3。由此可见,添加脱硫增效剂后,#6脱硫系统可以适应更高硫份的煤种,有效降低了由于硫份波动带来的运行环保压力,为电厂适应高硫分煤种以及灵活环保掺烧带来更多的选择。同时还可以降低购煤成本,为电厂带来更多的收益。
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