整个过程出水pH较稳定,维持在7~8左右,分析原因可能是,垃圾渗滤液中含有较高的碱度(ALK=8000~10000mg/L,以碳酸钙计),其对厌氧反应体系的pH变化具有很好的缓冲作用。当CLR运行至7月份时,由于进入夏季,雨量较为充沛,导致垃圾渗滤液产生量较大。
为了减轻调节池的压力,进一步增加反应器进水量,进水负荷从10kgCOD/(m3˙d)继续提升至12.5kgCOD/(m3˙d)左右。但是此阶段COD去除率却明显降至75%以下,且出水VFA含量上升至1500mg/L以上,反应器开始出现酸化抑制迹象。为了尽快恢复CLR的稳定运行,本项目首先降低进水负荷,在此基础上通过优化反应器外循环量和调节进水pH等方式进行调节,最终厌氧反应器出水各项指标在48h内恢复正常,效果明显。
以上结果表明,在一定的负荷范围内,CLR对COD负荷的变化有着较好的响应和适应能力,能够高效去除渗滤液中的有机污染物。当进水负荷为6~8kgCOD/(m3˙d)时,CLR出水COD、VFA和SS可以分别低于5000、1000和2000mg/L,COD去除率维持在85%以上,完全达到项目设计要求。
3.2立式A3/O3-MBR的运行效能分析
立式A3/O3-MBR设计COD进水负荷为0.8kgCOD/(m3˙d),进水COD<5000mg/L,污泥负荷FM为0.05kgCOD/(kgMLSS˙d),接种污泥同样来自于污水处理厂,前期接种100t。A3/O3-MBR池的运行参数为:温度T=20~28℃,夏季采用冷却塔降温;污泥浓度SS=15000~20000g/L,VSS/SS=0.6~0.75;pH=6.5~8.5;SRT=20~25d;缺氧池DO<0.5mg/L;好氧池DO=2~4mg/L;回流比200%~300%。
立式A3/O3-MBR进出水COD的变化情况如图5(a)所示。虽然A3/O3池进水COD受进水水质、水量以及CLR处理效率的影响,但是在整个工艺的启动和运行阶段,A3/O3池出水和膜出水中COD含量都相对稳定,分别降低至460~1080mg/L和280~500mg/L。
图5(b)反映了立式A3/O3-MBR对垃圾渗滤液中氨氮的去除效果。进水中氨氮浓度在1000~2250mg/L之间,变化极不稳定。A3/O3-MBR对氨氮降解效果十分明显,2—5月份的出水氨氮浓度均能稳定在20mg/L以下。但是到了6月份中上旬,A3/O3-MBR出水氨氮迅速升至80mg/L以上,推测一方面是由于夏季高温使得好氧池中的硝化细菌活性受到了一定程度的抑制;另一方面是因为进水氨氮负荷的增加导致好氧区DO降低至1mg/L以下,溶解氧严重不足。
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