6.4环保性
该技术采用以煤代油、以氧助燃的方式进行点火、调峰,燃油消耗量低,燃烬率高(≥99%)不会出现油煤混烧及油污,确保电除尘、脱硫、脱硝等环保装置安全运行,电除尘器点火就可以投入,不会发生因为油污引起的闪频短路爆炸事故;脱硫吸收塔的石灰浆液不会被污染,减少抛浆和清池费用;脱硝的催化剂不易被油烟污染,不易出现中毒。
7锅炉富氧燃烧节能改造效益分析
#2锅炉富氧点火燃烧改造后,在#2机组A修后锅炉点火,机组做各种试验耗时50小时,共耗油13吨,耗氧50吨,节油率达到90%以上,本次启动一次节约燃油100吨,节约成本60万元。
2015年7~8月份恒泰电厂接调度命令晚上深度调峰15次,机组负荷降低到80MW,锅炉利用富氧投油稳定锅炉燃燃,满足机组超低负荷调峰,每次调峰时间6~7小时,每次耗油只有1.5吨,耗氧7吨,深度调峰15次共节约#0轻柴油150吨,节约成本90万余元。并且,投油量小,有氧助燃,煤粉和油燃烧完全,不影响脱硝和脱硫设备运行。锅炉投富氧稳燃深度调峰历史曲线如图4。
7.1节油率高——达90%以上,在电厂点火、稳燃、调试期间节约大量助燃用油,经济效益巨大;
7.2煤种适应性广——可点燃烟煤、贫煤、无烟煤、煤矸石等不同的煤种,适应电厂配煤掺烧及劣质煤的使用,降低锅炉发电成本;
7.3环保装置安全投运——富氧点火稳燃节油技术耗油量低、油(煤)燃烬率高(点火初期,油燃烬度≥99%、煤燃烬度≥90%),在锅炉取消烟气旁路后能够确保脱硫、脱硝等环保装置安全投运。
7.4随着电网容量不断扩大,各大电网的峰谷差日趋增大,对于电厂来说,面对深度调峰要求,为确保安全,目前大都采用“停机调峰”。如何在确保安全前提下,扩大锅炉不停炉调峰负荷范围,达到不停机超低负荷调峰,以满足电网不同负荷需求,成为火力发电厂在电力市场化时代,降成本,增效益的重要技术手段。
7.5破解电网安全和经济调度矛盾带来的困局,实现电网调峰革命性突破;
7.6降低汽轮机转子、锅炉汽包、阀门等寿命损耗,减少维护工作量与维护费用;
7.7实现机组不停机超低负荷调峰,降低了锅炉启停燃油消耗,减少电厂因调峰带来的经济损失;
7.8能快速升高机组负荷,为电厂带来优先上网权。
8结论
锅炉采用富氧燃烧点火节能技术,耗油量小,节能明显;油燃烧完全,避免了油煤混烧所造成的对电除尘器、脱硫、脱硝等环保装置被污染、催化剂中毒等现象;可以满足电网深度调峰,实现社会效益和经济效益双丰收。该技术值得在火力发电厂大力推广应用。
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