1.3增速搅拌技术
搅拌设施是KR处理的动力学要素,在投料状态,通过适当调高转速,增加料流进入铁水的切向力,达到充分搅拌的目的,能够有效缩短投料时间、处理周期。
在搅拌头质量良好,无粘渣及叶片破损的情况下,插入深度设定1.3m,转速达到85r/min并保持恒速时投料,可以达到充分搅拌的效果。通过实验,进一步优化了搅拌制度。在转速提升的过程中,60r/min时即开始进入投料状态,每隔5s增加5r/min,使铁水在顺时针搅拌转动过程中具备加速度,如图2。
图2加速度搅拌效果图
优化后的搅拌制度,既增加了脱硫剂与铁水发生反应的界面,又加快了反应速度,有效提高了脱硫效率。
1.4三级扒渣技术
扒渣直接影响铁水处理的效果。前渣扒净,有利于脱硫剂迅速与铁水反应,而后渣扒净,能有效减少进入渣中S兑入转炉造成回S。但过于苛刻的片面追求扒渣干净,会造成钢铁料的损失。为此,根据不同目标钢种的需要,提出三级扒渣技术,既能避免钢铁料损失,又能保证铁水质量,避免入炉回S。
后渣的产生直接与脱硫剂的加入量有关,呈正相关性。通过定向脱硫,科学合理设定脱硫剂用量,从源头上降低渣量。综合平衡回S量与钢铁料消耗,特制定出表2中的标准。
表2扒渣等级及扒渣量
按脱硫渣量750kg计算,一级、二级、三级扒渣可降低钢铁料损失25%、50%、75%。
2技术效果
通过该项目的实施,快速脱S效果突出,取得了良好的效果:
1)倒罐站测温取样技术的使用,有效提高成分预知率至98.9%。
2)强流化高压送投料技术的应用,实现零堵料,投料时间缩短至4.2min。
3)增速搅拌技术的应用,既保障了搅拌头质量,减少粘渣,又提高了动力学条件,处理时间平均缩短1.4min。
4)通过全面推广三级扒渣,KR脱硫渣产生量下降60%,促进了钢铁料消耗的降低。
延伸阅读:
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2025 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ©2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有