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钢铁脱硫之KR定向快速脱硫技术的应用

北极星环保网来源:世界金属导报 孙永栋2017/3/23 9:30:28我要投稿

1.3增速搅拌技术

搅拌设施是KR处理的动力学要素,在投料状态,通过适当调高转速,增加料流进入铁水的切向力,达到充分搅拌的目的,能够有效缩短投料时间、处理周期。

在搅拌头质量良好,无粘渣及叶片破损的情况下,插入深度设定1.3m,转速达到85r/min并保持恒速时投料,可以达到充分搅拌的效果。通过实验,进一步优化了搅拌制度。在转速提升的过程中,60r/min时即开始进入投料状态,每隔5s增加5r/min,使铁水在顺时针搅拌转动过程中具备加速度,如图2。

脱硫技术

图2加速度搅拌效果图

优化后的搅拌制度,既增加了脱硫剂与铁水发生反应的界面,又加快了反应速度,有效提高了脱硫效率

1.4三级扒渣技术

扒渣直接影响铁水处理的效果。前渣扒净,有利于脱硫剂迅速与铁水反应,而后渣扒净,能有效减少进入渣中S兑入转炉造成回S。但过于苛刻的片面追求扒渣干净,会造成钢铁料的损失。为此,根据不同目标钢种的需要,提出三级扒渣技术,既能避免钢铁料损失,又能保证铁水质量,避免入炉回S。

后渣的产生直接与脱硫剂的加入量有关,呈正相关性。通过定向脱硫,科学合理设定脱硫剂用量,从源头上降低渣量。综合平衡回S量与钢铁料消耗,特制定出表2中的标准。

表2扒渣等级及扒渣量

脱硫技术

按脱硫渣量750kg计算,一级、二级、三级扒渣可降低钢铁料损失25%、50%、75%。

2技术效果

通过该项目的实施,快速脱S效果突出,取得了良好的效果:

1)倒罐站测温取样技术的使用,有效提高成分预知率至98.9%。

2)强流化高压送投料技术的应用,实现零堵料,投料时间缩短至4.2min。

3)增速搅拌技术的应用,既保障了搅拌头质量,减少粘渣,又提高了动力学条件,处理时间平均缩短1.4min。

4)通过全面推广三级扒渣,KR脱硫渣产生量下降60%,促进了钢铁料消耗的降低。

延伸阅读:

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