3.2检查设备出力
通过石膏浆液不经旋流器直接进入脱水皮带机上,因石膏浆液不经旋流器直接铺满脱水皮带机上,真空度最高至80KPa,排除真空泄露的可能性。
通过整套更换石膏旋流器,检查因石膏旋流器各部件磨损对脱水系统运行的影响,但更换后,石膏脱水未见改善,排除石膏旋流器旋流效果差对脱水系统的影响。
在石膏异常期间,更换新滤布,石膏水份比更换前降低约5%,但石膏水份仍未彻底恢复正常,判断滤布对石膏水份有影响,但不是主要因素。
因石膏粘度较大,考虑氧化风量不足,增加一台氧化风机运行,试运行一周后,石膏脱水未见明显改善。且氧化风机增投前后,吸收塔浆液中亚硫酸根离子均未超标。排除因氧化风不足导致石膏脱水困难。
3.3石膏晶体化验结果及分析
在排除运行指标及设备出力对石膏脱水的影响后,对石膏晶体的结构、形态进行化验分析。
根据石膏电镜化验结果可以看出,石膏拉稀期间,石膏晶体呈扁平状,主要呈现“麦片”状,如图(a);正常石膏晶体“冰糖”状的规则晶体,如图(b);石膏附着水化验为15%时石膏晶体电镜如图(c)
(a)石膏拉稀期间石膏电镜
(b)正常石膏晶体电镜
(c)石膏水份恢复至15%时电镜
根据电镜化验及石膏粒径化验结果可以看出,石膏附着水超标的主要原因是石膏晶体较小,且呈“扁平”状,石膏晶体之间的“缝隙”较规则晶体之间的“缝隙”偏小,游离水存在于偏平状石膏晶体之间,不易脱除。
石膏在晶体偏小期间,通过添加石膏晶种的方式,来改善石膏结晶的外界条件,来改善石膏晶体的生长环境,1月24日,对吸收塔添加石膏晶种后,如表1-1所示,石膏粒径有明显长大趋势,石膏附着水有下降,但石膏晶体未彻底恢复正常。在脱硫系统运行期间,持续进行废水处理,对吸收塔浆液进行置换,4月1日后,吸收塔溢流逐渐减小,将吸收塔液位提升至设计液位8.5米,至4月19日,吸收塔溢流彻底消失后,如表1-3、1-4,石膏附着水逐步降低并趋于稳定,石膏粒径逐步长大。
3.4吸收塔浆液离子成分化验及分析
表1-5吸收塔浆液离子检测表
表1-6湿式电除尘冲洗废水检测表
延伸阅读:
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