可是一个池子光干污泥就投了300吨了,成熟的活性污泥单池投了720吨,那投进的这些污泥都跑哪里去了,就算从出水跑了,也不可能全跑了吧,按照理论计算,光干污泥投进去的量,污泥浓度就应该达到6000mg/L,可是现场的污泥浓度却只有600左右,如果是微生物的内源消耗就更不可能了,因为现场和镜检来看微生物种群还不是特别丰富,下面附小编观察现场挂膜的一张图片,有人可能要问挂膜是什么,可以去问度娘了。
小编一直在想泥跑哪里去了?小编想到可能泥发生沉积了,于是小编自制工具探测泥沉积的部位。
终于皇天不负有心人,小编终于明白泥跑哪里去了,原来泥都沉积在氧化沟弯头的部位,特别是好氧池末端尤其明显,上幅图是小编从底部4米的地方取上来的水样做的沉降比,达到了90%,小编有信心了,只要泥没跑就行。
2016年9月29日:
今天可能应该是整个调试过程的一个转折点,我们采用了好氧回流,就是将二沉池50%的泥水直接回流到好氧池,当然这个方案的确定也是经历了一个艰难的过程。针对这半个多月的培菌时间,氨氮却没有明显改善的现状,老板又过来开会了。
提出了一个好氧回流的思路,当然这个方法在其他工艺中是很少见,对于我们这个A2/O工艺也算是一个突破,但是突破并不代表有用,所以老板,我师父和我三个人经历了长达几个小时的唇枪舌战,老板提出了这个方法想征求我们的意见,我师父是不同意,因为他觉得没作用,我师父也是老司机了,经历了好几个项目的工艺调试了,任何一个工艺的调试都是一个漫长的过程,不能急进,要稳定。
当老板问到我的意见时,我说可以尝试,就算不能成功也对系统没有伤害。现场出水氨氮比进水高,有可能是有机物的氨化作用大于细菌的硝化作用,铵态氮还没来得及硝化就已经随水排出去了,所以测出来的出水氨氮比进水高。
针对现在我们的进水的有机负荷较低的现状,从二沉池直接回流到好氧池,缩短了活性污泥在二沉池的停留时间,减少了污泥排出所造成的损失,而且硝化细菌是自养型细菌,现在这个低有机负荷高铵态氮的环境刚好适合硝化细菌的生存,同时将回流管口放在污泥沉积的部位还可以冲击沉积的污泥,从这几点出发,我同意了这个方案。最后少数服从多数,我师父不同意也只能执行了(哈哈)。
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