北极星环保网讯:我是一个污水处理工,刚毕业三个月就有幸参与到A2/O工艺的培菌调试中,我是既激动又担忧,不过学以致用,夯实一下理论基础,在实践中磨练一下自己,这何尝不是一种收获。忙里偷闲,把以前调试的点滴记录下来,供同行学习,一起探讨。
一、项目概况
满负荷运行水量4万吨/天,进水COD约50-80,氨氮约15-30,要求出水达到一级B标准。工艺流程:进水——粗格栅——提升泵——细格栅——旋流沉砂池——氧化沟——二沉池——紫外消毒池——出水。
1、工艺调试的参数控制及目标
2、初期拟定的调试计划
第一阶段:调配营养基,然后接种
因为是生物法来处理污染物,那自然就是要培养微生物了,而微生物生长的必要条件是要有培养基和营养物质,这和实验室培养细菌是相同的原理,只不过我们是把整个污水处理厂变成了一个大的实验室。所以我们第一步就是按照C:N:p=100:5:1的比例来投加面粉、氮肥和磷肥(市场买的氮磷肥是要计算有效氮磷的)给细菌提供一个适宜的生长环境,保证COD在250mg/L以上,当COD浓度低于100mg/L时,就需要补充营养物质了。
营养基弄好了,剩下就是培菌了,该如何培菌呢?是选择自然生长的模式还是接种的方式呢?当然迫于当前我们厂的形式,我们当然选择接种了,而且是越快越好。所以我们选择了以投加成熟的活性污泥和含水率80%的干污泥的方式来进行接种。根据一万方池子的容量,污泥浓度要达到5000mg/L的目标,我们计算要投加的活性污泥原浆液1400m3,含水率80%的干污泥35t。
第二阶段:间歇式闷曝换水
花3-5的时间完成。停止进水,开启风机和全部推流器,闷曝24小时,然后沉淀2-3小时,然后排掉上清液,进1/5原水,继续闷曝,如此循环闷曝、静沉和进水三个过程,每次进水量比上次有所增加,每次闷曝时间应比上次缩短。
第三阶段:连续进水
完成前面两个步骤就可以进入连续进水阶段了,提升泵将污水持续不断的提升进入氧化沟,开启刮泥机和污泥回流泵,可以根据培菌的效果来适当增加进水量。
二、调试日志记录
2016年9月8日:
晚上老板过来了,几个技术人员一起开会,大家发表自己的方案,最后会议一直开到了凌晨两点,才最终确定了以上的培菌方案,整个会议下来老板和各位领导抽了两三包烟,而对于小编这样刚毕业又不会抽烟的,想睡觉又不敢睡的那种心情难以言表。
2016年9月10日:
有必要说一下当时我们厂出水情况:COD有时候超标有时候不超标,氨氮一直超标,并且出水比进水高。9号,我们开始停止提升泵,关闭进水闸门,停掉了所有的推流器和曝气让氧化沟进入沉淀阶段。
2016年9月11日:
使用水泵抽掉了氧化沟1m左右的上清液,排到了二沉池,使其排出,为什么要这么做,大家可以思考一下?接下来直接向好氧池投入了面粉50袋、尿素50公斤、磷肥25公斤,每袋面粉25公斤,氧化沟距地面四五米,每袋面粉都是人一袋袋抗上去的,然后在桶里溶解了再倒下去,当时那个心酸呀,一个个都成了面粉人,由于小编太忙了也没顾得上拍照,不然就可以给大家看看了。
在投加面粉的同时,开启了全部好氧池的推流器,风机实行间歇式曝气,开3停1,当天的溶解氧控制在6—7。小编在这里给大家提两个问题,为什么要实行间歇曝气?溶解氧为什么不是控制在2—3?
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