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高浓印染废水提标改造工程实例

北极星环保网来源:染整技术 黄周满2018/5/10 9:10:52我要投稿

2.3.2改造后主要构筑物

废水集水池:利用原有综合废水调节池。

新建组合池:由高浓度废水调节池、混凝初沉池、

水解酸化池、好氧池、混凝沉池、污泥池组成。地上钢砼结构,尺寸32.5m×20.0m×5.5m。

(1)高浓度废水调节池,工艺尺寸15m×7m×5.5m×+5m×6.5m×5.5m,有效水深5.0m,有效容积675m3,停留时间10.8h,主要功能:均和水质、调节水量、废水收集和提升。配套设备为2台高浓度废水提升泵和穿孔曝气管。

(2)初沉池,工艺尺寸7.0m×10.0m×5.5m,有效水深5.1m,表面负荷1.0m3(/m2˙h);主要功能:降低废水中的SS、COD以及色度,提高废水可生化性。配套设备为两台(一用一备)污泥泵,斜管及支架,出水溢流堰及挡渣板一套。附属设施:混凝反应池,废水调节pH,并且与混凝剂、助凝剂充分反应。工艺尺寸2.0m×6.5m×5.5m(分三格,快混一格、慢混两格),有效水深3.5m,采用硫酸亚铁作为混凝剂、聚丙烯酰胺(PAM)为助凝剂,pH=8.0~8.5,反应时间45min。配套设备为框式反应搅拌机3台,搅拌速度分别为20r/min、10r/min、5r/min。

水解酸化池:工艺尺寸9.0m×7.0m×5.5m+4.5m×13.0m×5.5m,有效水深5.00m,有效容积540m3,停留时间8.6h。配套设备为生物组合填料和三台潜水搅拌机。主要功能:废水在缺氧状态下进行水解酸化,将废水中的大分子有机物分解为小分子,提高废水可生化性,降低废水中的大部分色度以及少量COD。

A/O池:工艺尺寸9.0m×19.8m×5.5m,有效水深4.9m,有效容积873m3,污泥负荷为0.41kgCODCr/kgMLSS/d,停留时间14h。主要功能:经水解酸化的废水在缺氧状态下与好氧段(O池)回流的污泥充分接触、混合,在微生物的作用下进行有机物矿化反应。

二沉池:工艺尺寸6.5m?.5m?.5m,两座,有效水深4.8m,表面负荷:0.75m3/(m2穐),配套设备为两台(一用一备)污泥回流泵和出水溢流堰及挡渣板。

污泥池:工艺尺寸5.0m?.0m?.5m,有效水深4.00m,有效容积80m3,主要功能:污泥贮存。配套设备为一台污泥搅拌机和两台污泥螺杆泵。

3工程调试及处理效果

3.1工程调试

生化段初期,接种污泥取自园区水处理厂的剩余污泥,接种质量为8t,含水率80%。闷曝3d后,间歇方式进水,经过15d后,改用连续进水方式调试,并通过逐步增加进水流量的方式提高负荷。经过20d的运行,反应器的运行负荷达到设计要求。20d后,好氧池污泥呈茶褐色,泥水界面清晰,上清液较清澈,污泥质量浓度4500mg/L,污泥沉降比约为30%,镜检发现存在大量的菌胶团、累枝虫、钟虫及极少量线虫,且出水水质较稳定。通过污泥性状、生物相及出水水质判断处理系统运行良好,系统接种驯化完成并进入稳定运行阶段,即工程生化段驯化50d天后基本达到稳定。

3.2稳定期运行效果

采用升级改造的“水解酸化+AO处理+混凝沉淀”处理工艺后,整体工程经过3个月调试后稳定运行,一年来,出水指标均正常,符合《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4278-2012)间接排放标准。各单元出水典型检测数据见表2。

4工程投资和经济效益分析

4.1工程投资

工程投资见表3。

4.2技术经济分析

该高浓度印染废水处理工程,电费为1061元/d,即0.71元/m3废水;药剂为阴离子PAM4kg/d、PAC固体粉剂100kg/d、阳离子PAM1kg/d,药剂费合计269元/d,即0.18元/m3废水;废水处理站操作人员4人,按人工工资25000元/a计,则人工费为274元/d,即0.18元/m3废水;水费为25元/d,即0.01元/m3废水;日常维修费约0.04元/m3废水。稳定后,运行费用为1.12元/m3废水,日运行费用1680元,年运行费用为50.40万元(按全年运行300d计)。

5结论

(1)1500t/d高浓度印染废水经“水解酸化+AO处理+混凝沉淀”改造提升后,处理效果良好,出水指标达到GB4278-2012间接排放标准。

(2)1500t/d高浓度印染废水工程改造投资313.77万元,稳定后运行费用1.12元/m3废水,日运行费用为1680元,年运行费用为50.40万元(按全年运行300d计)。

(3)为了更好地节约用水和处理成本,建议该厂将产生的低浓印染废水进行处理并回用于生产。

延伸阅读:

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