(5)在吸收塔内部氧化搅拌采用了脉冲悬浮装置及池分离器技术;
脉冲悬浮装置是用脉冲悬浮泵(一用一备,出口并母管)从浆液池下部抽取浆液,经泵体升压后,由布置在浆液池中的悬浮管喷向浆液池底部,以起到浆液搅拌的作用。
选用脉冲悬浮装置的优点很明显,不存在螺旋桨搅拌机出现故障时需停机排浆检修的问题,另外,只要吸收塔中有浆液,螺旋桨搅拌机就不能长时间(一般<4小时)停运,但采用脉冲悬浮装置,FGD系统停运5天时间内,再次启动10分钟就可将已沉淀的浆液重新搅动起来,大大降低了FGD备用时的电耗。
池分离器的布置相对减缓了经搅拌的浆液向上运行的速率,通过池分离器下部布置的氧化空气管,达到了浆液强制氧化的作用,有效的防止了浆液池上部氧化区和下部反应区之间的混合。
脱硫岛的改造后的运行情况分析
脱硫岛经过这次全面的改造后,在运行的脱硫效率、设备的可靠性及现场文明生产方面都有了明显的改观。
从运行数据来看:
采用了浆液喷淋雾化,使浆液中的脱硫剂能与烟气充分接触,提高了浆液循环泵的运行效率;由于采用了二级脱水装置,使得脱水石膏含水量大大降低;脱硫效率达到国家环保要求。
从吸收塔浆液取样分析报告来看:
由于采用了塔内强制氧化及塔内池分离器技术,使得塔内石膏浆液得以按正常速率结晶,结晶长大,浆液品质得以大大的改善
从现场运行情况来看:
采用供浆回管
脱水石膏的各项指标均合格
取样的浆液分层清晰
脱硫剂由电石渣替代生石灰的试验
由于上海漕泾热电有限公司脱硫岛用的石灰粉需外购,每吨五百多余元(2010年),脱硫系统运行成本很大,随着节能减排要求的加强,结合国内石灰石、生石灰及电石渣分布情况,特别是上海周边化工企业新技术的大力应用,干粉电石渣有了很广的供货渠道,每吨购买价格仅二三十元。为了减少脱硫系统运行成本压力,于2010年6月21~30日,对#4、5炉脱硫系统进行了电石渣试运行试验。
干粉电石渣与现用生石灰化学分析对比
延伸阅读:
环保技术人员学习成长交流群
志同道合的小伙伴全在这里
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
版权所有 © 1999-2022 北极星环保网 运营:北京火山动力网络技术有限公司 广告总代理:北京瀚鹏时代科技发展有限公司
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright ? 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有