北极星环保网讯:上海漕泾热电有限责任公司为燃气联合循环燃汽气轮机机组,以天然气为燃料发电同时向化工区供热。由于西气东输的天然气供应的严重不足,不能满足燃气联合循环燃汽气轮机机组正常连续的运行,使对化工区承诺的供热负荷无法兑现,已严重的影响了化工区大型化工企业的正常生产,为了解决上海化工区热负荷供应的矛盾,特根据市政府的要求,制定了建设2×130t/h级燃煤供热锅炉的应急方案,以改善近几年内因西气东输天然气供应不足的供热矛盾。
1原设备的运行情况
为满足环保达标的排放要求,每台锅炉均配置采用湿式钠-钙双碱法工艺,一炉一塔的脱硫装置,系统初期运行正常,随着煤炭市场的紧张,锅炉的燃煤品质发生了明显的变化(燃煤收到基硫份最高上升到2.0%),含硫量大幅上升,脱硫系统入口的SO2浓度已由原设计值3036mg/m3上升到5385mg/m3(标况、干基)。
入口浓度的大幅上升不仅直接导致脱硫效率的急剧下降,使得排放浓度超出了国家法规规定的排放限额,而且由于原设计中无氧化装置,设备较为简易,吸收剂的供应及石膏排放系统出力不足等情况,造成系统无法连续稳定的运行。
现场运行情况分析:
无氧化装置的浆液取样
旋流板喷淋
插入式螺旋桨搅拌
注:①因系统无氧化装置,造成吸收塔运行时浆液中CaCO3、Cl-含量明显超标,浆液品质差;
②喷淋采用旋流板式,循环浆液雾化不均,使参与反应的浆液与烟气不能充分接触,循环泵的运行效率达不到设计值,以致脱硫吸收塔的效率低下;
③由上述原因以致浆液在底部大量沉积,甚至堵塞循环泵及排浆泵的入口,且入口均无滤网设施过滤;
④脱水系统为板框式压滤机,在工作时需要人工来进行拉板除渣,每次拉板时间为45min,因此当负荷高时会由于来不及排渣,导致吸收塔内浆液密度高,且浆液中CaCO3、Cl-含量高,参与反应的浆液进入盲区,以致脱硫效率低下,甚至停运。
脱硫岛的改造
为了能长期满足环保减排的要求,经上级部门批准,按照脱硫系统技术领先,工艺成熟,的要求,技术上采用一炉一塔,带强制氧化的石灰-石膏湿法烟气脱硫工艺,进行了以下改造的方案:
(1)吸收塔采用效率较高的喷淋塔形式,脱硫副产品采用旋流站和皮带脱水机配合的二级脱水装置。
(2)吸收塔原烟道采用了向下倾斜150的设计方案,大大减少了之前浆液在烟道口堆积的现象,并相对延长了烟气在塔内停留的时间,增加了浆液与烟气的反应接触时间;
(3)增加了原烟气、净烟气及旁路烟气挡板的密封风系统,在运行时降低了烟气从旁路烟道泄漏,大大的降低了系统运行压力。
(4)供浆泵由原来的变频泵改为工频泵,在进吸收塔的调节门前采用了回管方式,当负荷低且供浆量少时,通过回管将多余的脱硫剂输送至石灰浆液罐内,改变了之前因变频泵转速低,脱硫剂浆液在管道内运行速度低,引起的管道堵塞的现象,极大的改善了供浆系统的运行可靠性。
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