登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
表1余热锅炉堵塞较为严重线别
1.4.2余热锅炉堵塞位置
余热锅炉堵塞位置见表2。高、中、低温段堵灰状态见图6。
表2余热锅炉堵塞位置
图6高、中、低温段堵灰状态
1.4.3堵塞原因分析
(1)高温段堵塞原因
①高温段堵塞均在余热锅炉入口段,堵塞周期较长,基本在6个月以上;堵塞沉淀均为玻璃熔窑实际所产生粉尘,固化后较为坚硬,不易清理。分析因烟气与锅炉接口均属于直角(90°)交叉进入,烟气流场较为紊乱,造成烟气流速不均,从而导致烟气中粉尘多在此处聚集沉淀;再者,脱硝运行时,由于SCR脱硝工艺限制及运行制度(烟气不完全通过SCR脱硝),而造成进入余热锅炉的烟气量过少,导致烟气流速过低,从而使烟气中粉尘沉积,造成高温段堵塞。
②锅炉高温段与中温段连通阀:此阀门大部分为电动插板阀,在长期运行中粉尘易沉积在阀板上,过量累积造成粉尘大量掉落,堵塞余热锅炉入口高温段。
③余热锅炉换热管排列分布结构:目前我公司锅炉换热管道分布基本上以“十字交叉状”及“平行分布状”为主,从目前来看,换热管“平行分布状”要优于“十字交叉分布状”。同一子公司1线为“十字交叉状”分布,在不运行脱硝情况下清洗周期为2.5个月1次;2、3、4、5、6、7、8线换热管分布均为“平行分布状”,在同样运行条件下,要明显优于1线,运行周期在8个月左右。
④换热列管间距:换热列管间距越大,就越不容易堵灰。在保证换热效率的前提下,选择合适的列管间距,有利于余热锅炉运行。从同一子公司的15、16线比较来看,15线列管间距为13cm左右,16线为8cm左右,从运行情况来看,15线要明显优于16线。
⑤锅炉吹灰:现有锅炉吹灰均采用乙炔爆破定时进行吹灰,未实现在线连续吹灰,导致吹灰不彻底,锅炉长期运行下来,积灰板结较为严重,导致锅炉运行周期较短。
(2)中温段堵塞原因
中温段堵塞温度均在240℃左右,且凝结物质为灰白色黏性物质,使用蒸汽吹扫易结晶。从现象来看,运行脱硝是影响余热中温段堵塞的主要原因。从脱硝的副反应来看,在240℃左右,烟气中的SO3、SO2与逃逸的NH3反应生成粘附性强的硫酸铵与硫酸氢铵,硫酸铵与硫酸氢铵遇冷凝结、并吸附其它粉尘,最终导致锅炉中温段堵塞。
(3)低温段堵塞原因
低温段堵塞从堵灰颜色、形状来看,均属于烟气结露硫酸等对金属氧化腐蚀形成的二价金属硫酸盐颜色(如:硫酸亚铁、硫酸铜等)。低温段堵塞分析主要为烟气结露,烟气中三氧化硫形成硫酸雾对系统氧化腐蚀造成。结合各区域运行经验,锅炉低温段做好保温密封,适当提高余热出口温度,能有效减少低温段结露腐蚀现象。
综上,从目前我公司余热锅炉运行状况来看,SCR运行造成中温段堵塞是影响锅炉运行周期、环保系统长期稳定运行的最关键因素,因此将中温段堵塞确定为影响锅炉长期稳定运行的主要因素。
1.5.1硫酸盐生成规律分析
根据玻璃熔窑烟气监测数据显示,玻璃熔窑燃烧过程中,烟气中的SO2约有2%被氧化成SO3。
锅炉炉膛内烟气中SO2有0.5%~1.0%被氧化成SO3,此数据与我们对玻璃熔窑SCR脱硝前后SO2监测数据对比分析基本一致。
玻璃熔窑烟气中原有的SO3及经SCR氧化后SO3与逃逸的氨(NH3)、水蒸气反应生成硫酸氢氨或硫酸氨:
硫酸氨在余热锅炉空预器的运行温度区间内为干燥固体粉末,对空预器影响很小。而硫酸氢铵具有很强的黏性,很容易在空预器沉积,并吸附大量烟尘,从而降低余热锅炉热效率,并增大系统阻力。
1.5.2烟气中SO3与NH4浓度计算
15、16线安装了SCR氨逃逸监测系统,从在线监测数据来看,SCR氨逃逸基本为15×10-6左右,因此氨逃逸系统暂确定为15×10-6。
烟气中SO3浓度没有实际监测过,从目前我公司原烟气酸露点(150℃左右)来计算,SO3体积浓度应在50×10-6以上;根据玻璃熔窑燃烧在8%氧含量下燃料中约有2%硫燃烧转化为SO3,按照燃烧2.5%含硫率的石油焦粉计算,燃烧产生的SO3浓度约为80mg/m3,在SCR脱硝中又约2%的SO2转化为SO3。因此在经过SCR脱硝后原烟气中SO3浓度约为80mg/m3,共计折合45×10-6,与按照烟气酸露点计算得出的结果基本相符,因此我公司烟气中SO3浓度按照50×10-6计算。
当氨逃逸为15×10-6、SO3浓度为50×10-6时,主要生成硫酸氢铵,生成温度为230℃左右,这个温度点与我公司实际运行中烟气温度240℃左右稍有差异。经调研分析,230℃左右与锅炉在此阶段运行蒸汽温度(225℃)基本一致,分析认为,高温烟气经过与锅炉列管中的水进行换热,烟气在接触低温管壁的过程中,硫酸氢铵在锅炉管壁凝结形成(管壁温度为225℃左右)。由于硫酸氢铵黏性很强,进而吸附烟气中粉尘,进而对锅炉形成粘结堵塞,导致锅炉换热能力下降。
根据调研了解目前的实际运行经验,当SCR脱硝出口的氨逃逸浓度控制在较低值时,余热锅炉的系统阻力仍会因为少量硫酸氢铵的沉积附着而呈现缓慢增长的趋势。一般当余热锅炉运行阻力大于设计值50%时,需要停运锅炉,启动冲洗水系统对余热锅炉进行冲洗。余热锅炉的冲洗周期与SCR脱硝氨逃逸浓度直接相关,氨逃逸的浓度越大,余热锅炉阻力的上升也就越快,余热锅炉的冲洗周期也就越短,氨逃逸浓度与锅炉冲洗周期见表3及图7。
表3氨逃逸与锅炉运行周期的关系
图7氨逃逸与锅炉运行周期的关系
综上所述,硫酸氢铵是造成我公司余热锅炉积灰堵塞、运行周期短的主要原因。
2解决方案探讨分析
2.1氨逃逸控制
2.1.1喷氨系统设计
(1)喷氨距离
根据设计规范,喷氨位置到催化剂的距离应为烟道通径(烟道截面周长)的5~10倍。例如烟道设计为2.3m×2.3m的正方形,那么喷氨位置距催化剂的合理距离应该为46~92m。最小设置距离为3~5倍时,需要加装静态混合器,喷氨位置距催化剂的合理距离应该为27.6~46m。从公司喷氨位置基本都在10m左右,由于烟气与氨气混合距离过短,导致混合不均匀,造成局部氨量较高,因而氨逃逸过量,生成过量硫酸氢铵,导致堵塞余热锅炉。根据在其它工程案例进行的调研情况来看,喷氨位置设置均较我公司合理,从实际运行情况来看,也较为稳定。
(2)喷氨格栅
目前我公司的喷氨格栅由1根主管分为4根支管接入烟道,然后在烟道内进行喷氨。由于各管上喷氨点压力不同,从而导致喷氨不均匀。因此,如何对喷氨格栅进行优化设计与改造,如何提高烟道截面范围内的喷氨均匀性,是控制和减少氨逃逸的主要手段之一。
2.2脱硝控制存在问题
2.2.1喷氨温度、压力不稳定
图8为喷氨温度为10℃时喷氨压力与脱硝压差上升的关系图。
图8供氨压力与脱硝运行压差的关系
从图8可以看出,脱硝运行压差与喷氨压力呈正方向关系,喷氨压力高,脱硝压差越高,脱硝运行不稳定。
图9为供氨压力在0.2MPa时氨气温度与脱硝压差关系图。
图9氨气温度与脱硝运行压差的关系
从图9可以看出,喷氨温度与脱硝压差呈反方向关系,喷氨温度高脱硝压差低,脱硝运行稳定。
综上,喷氨温度控制在15℃以上,压力控制在0.2MPa左右,玻璃熔窑SCR脱硝运行较为合理。根据调研,供氨系统氨的气化量不够,导致供氨温度、压力不稳定,尤其是在冬季表现更为显著,SCR脱硝保证稳定运行更是难中之难,因此保证脱硝供氨系统的氨气气化量,从而稳定供氨温度、压力是保证玻璃熔窑SCR稳定运行的关键因素。
2.2.2喷氨控制
玻璃熔窑由于其特有的燃烧工艺导致NOx产生浓度波动较大。图10为NOx产生量与热点温度关系图。
图10NOx产生量与热点温度关系
从图10看,温度高于1400℃时,NOx产生量与温度成指数关系上升,温度越高,NOx产生浓度升高越快。因而在实际生产中,燃烧温度波动几摄氏度时,就能引起NOx产生浓度的大幅度波动。因此需要通过调整、稳定熔窑燃烧工艺,使NOx产生浓度相对比较均衡,便于脱硝喷氨的控制,从而使脱硝系统氨逃逸量维持在较低水平,延长余热锅炉的使用周期。
由于NOx产生量的不稳定性,要控制相对低的氨逃逸量,需加强脱硝系统喷氨操作的精细化控制。从目前玻璃行业使用的自动化喷氨控制系统来看,依然无法满足全自动精细化喷氨操作的要求。因此,研发玻璃行业适用的喷氨自动化控制技术,是解决过量氨逃逸的另一途径。
3结语
浮法玻璃熔窑烟气余热发电是玻璃行业一项重要的节能减排技术,其运行状况的好坏也直接关系到企业的经济效益,因此,优化改善余热锅炉的运行状况,不仅是环保系统能否连续稳定运行的促进性因素,同时也具有非常重要的经济价值。通过本次调研,基本明确了决定余热锅炉运行周期长短的最主要因素为SCR脱硝氨逃逸过量生成的硫酸氢铵对锅炉造成的堵塞。因此,如何控制脱硝运行中氨逃逸量,是今后需调研、优化、改进的一项重要工作。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
3月27日,内蒙古冀东水泥有限责任公司SCR超低排放改造项目EPC工程总承包招标公告发布。该项目在利旧现有SNCR系统的基础上,新增高温高尘SCR脱硝技术,整个脱硝系统由氨水循环输送系统、计量/喷射系统、SCR反应器、脱硝烟道系统、催化剂系统、吹灰系统、压缩空气系统、输灰系统等组成。主要包括(1)新
据中材环保消息,近日,中材环保中标“国能临泉生物发电SCR脱硝改造”项目。此次国能临泉生物发电公司脱硝系统升级改造项目的签订,是公司在生物质发电行业应用“高温低尘SCR脱硝”系统的首次突破。
北极星汇总一周大气治理招投标项目信息(3.17-3.21)。其中招标项目4个,涉及金额约9000万;开标项目8个,开标金额约2.9亿元,涵盖火电、水泥、钢铁等多个行业。仅汇总工程项目,不包含设备、服务等项目。北极星根据公开资料汇总,若有疏漏敬请谅解。详情如下:招标项目如下:1、重庆钢铁炼铁事业部皮
3月14日上午,皖维集团水泥分厂超低排放技术改造项目烟气SCR脱硝工程举行施工仪式。股份公司副总工程师余继仙主持仪式。项目承包商单位——天津水泥工业设计研究院有限公司施工人员、公司生产安环部相关职能人员、水泥分厂领导班子及部分生产骨干共30余人参加仪式。仪式上,余继仙指出,自去年12月25日
3月17日,贵州天山水泥有限公司SCR脱硝超低排放改造项目EPC总承包中标结果公示。天津水泥工业设计研究院有限公司中标,中标价格:143245364.3元。
北极星汇总一周大气治理招投标项目信息(3.10-314)。其中招标项目4个,开标项目7个,开标金额约4.5亿元,涵盖火电、水泥、化工等多个行业。仅汇总工程项目,不包含设备、服务等项目。北极星根据公开资料汇总,若有疏漏敬请谅解。详情如下:招标项目如下:1、祁连山水泥甘谷公司3月工业窑炉大气污染物
3月14日,贵州天山水泥有限公司SCR脱硝超低排放改造项目EPC总承包中标候选人公示。中标候选人第一名:天津水泥工业设计研究院有限公司,投标报价:143245364.3元;中标候选人第二名:合肥水泥研究设计院有限公司,投标报价:153575353.7元;中标候选人第三名:苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
日前,2024年托管运营重庆钢铁烟气处理系统_重庆钢铁烧结机脱硫脱硝低温催化剂成套设备供货及回收处置等中标结果公告。山西格盟普丽环境股份有限公司中标,投标报价:18034800元。该项目采购2套低温高效催化剂,同时供应配套改造成套附属设备材料及回收处置旧催化剂。原有中高温SCR催化剂改为低温SCR催
江苏镇江发电有限公司三期SCR脱硝系统提效改造中标候选人公示公示编号:SZBHX202503130101号第一中标候选人:西安热工研究院有限公司,投标价格:3979500.00元。第二中标候选人:山东创宇能源科技股份有限公司,投标价格:4200000.00元。项目概况项目地点:江苏镇江发电有限公司项目规模:2×140兆瓦+2
3月10日,台泥(辽宁)水泥有限公司SCR脱硝技术改造项目工程总承包招标公告发布。该项目招标范围为台泥(辽宁)水泥有限公司SCR脱硝技术改造项目主体工程及相关配套设施的全部设计、地质勘查、图纸审核、土建施工、采购、安装(含旧设备设施的拆除、运输等)、调试总承包。本项目采用高温高尘SCR脱硝工艺,建
3月10日,邢台金隅咏宁水泥有限公司生产线节能环保提升项目水泥窑尾烟气SCR脱硝环保治理EPC工程总承包招标公告发布。本项目在利旧现有SNCR系统的基础上,新增高温高尘SCR脱硝技术,整个脱硝系统由氨水输送系统、计量/喷射系统、SCR反应器、脱硝烟道系统、催化剂系统、吹灰系统、压缩空气系统、供电系统
12月6日,精彩纵横招标采购平台发布安源玻璃有限公司浮法玻璃厂600T/D玻璃熔窑烟气除尘脱硝委托运营项目招标公告。详情如下:安源玻璃有限公司浮法玻璃厂600T/D玻璃熔窑烟气除尘脱硝委托运营项目招标公告(招标编号:PK-FFBLC-20221227)项目所在地区:江西省,萍乡市,安源区一、招标条件本安源玻璃有
摘要:针对目前SCR烟气脱硝的研究和应用现状,分析了玻璃熔窑的主要烟气特点以及燃料种类对玻璃熔窑烟气工况的影响。玻璃熔窑在进行SCR脱硝时,应结合玻璃窑炉燃烧温度、原料组成、燃料种类以及烟气工况来选择SCR催化剂种类,根据SCR催化剂基体和改性特点,合理选择减排工艺,满足国家排放要求,降低生产成本
摘要:介绍了浮法玻璃熔窑末端烟气采用新型一体化脱除技术的工艺流程,特点及影响脱除效率的因素.针对使用该技术后的脱除产物进行了X荧光半定量分析及热重分析,根据分析结果可以看出该技术使用的脱硫剂氢氧化钙利用率较低;脱氮过程较脱硫过程易控制,但核心材料触媒陶瓷纤维管的使用寿命需要时间的检验.o
摘要:平板玻璃生产企业排放的二氧化硫,一般为含硫燃料的燃烧和原料中芒硝的分解所产生,是大气主要污染物之一。本文对河北省平板玻璃生产线熔窑烟气脱硫治理措施的工艺路线和处理效果进行了详细介绍,给出了不同烟气脱硫技术措施的优势与劣势,对河北省平板玻璃熔窑烟气脱硫技术的应用前景作出了展望。根
根据玻璃熔窑生产情况对烟气成分、烟气处理流程和烟气拖尾情况等进行分析,针对不同天气情况下,分析烟气成分和密度变化,深层次探讨烟气拖尾原因,并提出相应改进措施。烟气主要来源于三方面,①燃料燃烧;②玻璃生产所用原料分解及挥发;③外界引入。通过实际检测,玻璃生产中熔窑烟气及烟尘中主要成
摘要:以石油焦为燃料的玻璃熔窑烟气治理设施经常发生腐蚀、堵塞等问题,难以稳定运行。分析了灰-硫比(D/S)、特殊粉尘、硫酸氢铵(ABS)-灰比(ABS/D)等因素的影响,探讨解决方案。玻璃熔窑通常采用天然气或重油为燃料,随着能源价格的提升,为降低生产成本,国内玻璃企业也开始逐步采用石油焦作为替代燃料
玻璃熔窑烟气(尤其是石油焦工况)高温除尘一直是玻璃行业的一个技术瓶颈,也是玻璃行业烟气除尘的一个主要研究方向。通过分析金属布袋的成型、除尘原理及在工程中试中的情况,为玻璃行业高温除尘提出新的方向与思路。高温烟气粉尘治理的核心在于高温滤料的研究与开发。金属多孔材料有别于金属致密材料
摘要:《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)实施后,平板玻璃工业的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等大气污染物排放量得到有效降低。本文对中国、美国、欧盟平板玻璃排放控制要求进行了研究,对比了污染物项目、标准限值、非正常排放期间管控等方面的异同,通过借鉴国外标准的制定思路,对我国平
摘要:选择性催化还原法(SCR)脱硝技术是目前应用最广、技术最为成熟的脱硝技术之一,在玻璃烟气治理中得到了广泛运用。本文简单叙述了玻璃熔窑烟气特点、排放标准以及典型的烟气脱硝工艺,并对比分析应用于玻璃行业的两种常见类型SCR催化剂:蜂窝式和平板式,以期为业主在后期项目实施中提供参考。现
摘要:本文通过对循环流化床脱硫(CFB—FGD)工艺的分析,结合对目前国内玻璃行业使用的主流脱硫工艺的综合对比分析,及通过某运行CFB—FGD脱硫工艺玻璃生产线的运行参数分析,认为循环流化床脱硫(CFB—FGD)工艺可以作为玻璃熔窑烟气脱硫的推广技术。1前言众所周知,我国的玻璃产业生产规模为世界首
摘要:随着玻璃行业烟气脱硝的推广普及,烟气脱硫正逐步兴起.特别是最新针对重点地区出台的标准修订,SO2排放限值由400mg/m3收紧到100mg/m3,玻璃行业烟气脱硫形势严峻.通过对玻璃行业3种主流半干法脱硫工艺的介绍及技术经济分析,并给出综合比选推荐,为玻璃行业烟气脱硫并实现达标排放提供参考.当前我国经
摘要:针对目前SCR烟气脱硝的研究和应用现状,分析了玻璃熔窑的主要烟气特点以及燃料种类对玻璃熔窑烟气工况的影响。玻璃熔窑在进行SCR脱硝时,应结合玻璃窑炉燃烧温度、原料组成、燃料种类以及烟气工况来选择SCR催化剂种类,根据SCR催化剂基体和改性特点,合理选择减排工艺,满足国家排放要求,降低生产成本
摘要:介绍了浮法玻璃熔窑末端烟气采用新型一体化脱除技术的工艺流程,特点及影响脱除效率的因素.针对使用该技术后的脱除产物进行了X荧光半定量分析及热重分析,根据分析结果可以看出该技术使用的脱硫剂氢氧化钙利用率较低;脱氮过程较脱硫过程易控制,但核心材料触媒陶瓷纤维管的使用寿命需要时间的检验.o
北京京运通科技股份有限公司节能环保事业部-山东天璨环保科技有限公司与武汉京运通环保工程有限公司合作低温催化剂在日用玻璃窑炉应用示范项目“佛山市三水西城玻璃制品有限公司烟气除尘低温脱硝工程项目”,自2017年12月份建成投运以来,环保系统运行稳定,烟气治理污染排放指标长期稳定达标。工艺流
摘要:熔制玻璃过程中主要的燃料是石油焦粉、重油和天然气等,燃烧之后产生的烟气对空气的污染程度很大,主要污染物为硫氧化物、氮氧化物等,也是污染空气最主要的成分,长期的污染不仅破坏了生态环境,而且极大地威胁着人们的生命健康安全.所以,在玻璃生产制造的流程中应该加强对污染物的除尘和治理,充分对
北京京运通科技股份有限公司节能环保事业部-山东天璨环保科技有限公司与武汉京运通环保工程有限公司合作的“河北沙河安全实业有限公司1-8#玻璃窑炉烟气脱硫脱硝除尘备用线EPC项目,自2017年5月份建成投运以来,环保系统运行稳定,烟气治理污染排放指标长期稳定达标。沙河安全实业脱硫脱硝除尘项目两年
摘要:平板玻璃行业大气污染防治技术运行中存在余热锅炉积灰结垢;布袋除尘器清灰困难,高温静电除尘经常短路故障;SCR脱硝技术缺少成功应用案例;烟气脱硫技术普遍存在脱硫塔及附属管道堵塞及处理后烟气粉尘浓度增高等问题,导致烟气呈有规律不稳定排放、周期性非正常排放。结合该行业大气污染整改情
玻璃工业属于高耗能及排污产业,我国是玻璃生产大国。据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计,截至到2016年10月,我国浮法玻璃生产线总数为353条,开工的生产线有235条,开工率大约为67%。企业面临着巨大的生存压力,停工停产的原因之一来自污染物排放不达标而进行技术改造。玻璃窑炉烟气中主要的污染物为
摘要:主要探讨了氮氧化物(NOx)的来源、形成机理,指出了当前常见的脱硝技术存在的问题及解决措施,介绍了几种烟气脱硝新技术。0引言据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计,截至到2016年10月,我国浮法玻璃生产线总数为353条,开工的生产线有235条,开工率大约为67%。企业面临着巨大的生存压力,停工停产的
0引言工业尾气处理主要步骤是脱硝、脱硫和除尘,由于尾气处理作为一个整体的系统,其烟气流通过程中必然带来污染物或者副产物的传递,为了实现系统稳定运行,就必须减少尾气处理过程中对烟气的影响,根据尾气处理中污染物的处理原理和玻璃熔窑烟气的特性,脱硝反应主要受温度、风速和喷氨量决定。为了
摘要:我国的平板玻璃产量已连续26年位居世界首位,但玻璃炉窑在生产过程中会产生大量烟尘、氮氧化物、二氧化硫等大气污染物,且烟气成分复杂,若要烟气达标排放,对治理技术要求较高。选择一种典型的烟气治理技术路线,对其污染物减排效果和经济成本进行分析,为平板玻璃行业烟气治理提供一种技术可行
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!