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1.3试验方法
氧化烟气结合氨法烟气脱硫脱硝试验装置如图1所示。试验系统主要由模拟烧结烟气系统、烟气氧化系统、氨法喷淋吸收塔和烟气检测系统4部分构成。该试验系统是在氧化烧结烟气试验系统基础上增加氨法的喷淋吸收塔装置,其中喷淋吸收塔用于脱除烟气中SO2和NOX。
进行脱硫脱硝试验时,预先将配置好的氧化剂装入到雾化器中,将配置好的亚硫酸铵溶液装入到喷淋塔中,用氨水和硫酸调节吸收液的pH值。然后打开气体钢瓶减压阀进行模拟烧结烟气的配气,在标定完模拟烧结烟气组成后,将烟气通过加热炉加热到要求的温度,此时雾化器将氧化剂雾化送入到烟气中,随烟气进入烟气氧化反应器中进行氧化反应。亚硫酸铵溶液则通过磁力驱动泵在喷淋吸收塔中按一定气液比进行循环喷淋,氧化完的烟气进入喷淋塔即能与喷淋塔中的吸收液发生吸收脱除反应。烟气脱硫脱硝反应前后烟气中SO2和NO的浓度通过烟气分析仪进行测定,经喷淋吸收塔吸收处理后的烟气各组分浓度以反应稳定后5min内的平均浓度为计量。
氧化吸收法结合氨法烟气脱硫脱硝效果评价指标为脱硫率和脱硝率,具体计算公式如下:脱硝率计算见式(1),脱硫率计算见式(2)。
ηNOx=[(ρNOx-ρ"NOx)/ρNOx]×100%(1)
ηSO2=[(ρSO2-ρ"SO2)/ρSO2]×100%(2)
式中:ηNOx为脱硝率,%;ρNOx为烧结烟气中NOx的初始质量浓度,mg/m3;ρ"NOx为处理后烟气中NOx的质量浓度,mg/m3;ηSO2为脱硫率,%;ρSO2为烧结烟气中SO2的初始质量浓度,mg/m3;ρ"SO2为处理后烟气中SO2的质量浓度,mg/m3。
试验采用瑞士万通公司的861型离子色谱仪对脱硫脱硝后吸收液中的阴离子浓度进行检测,检测器量程为0~5000μS/cm,分辨率可达0.028ns/cm;有效池体积为0.8μL,最大池操作压力为5MPa;检测池温度可在25~45℃,温度稳定性优于0.01℃。
2结果与讨论
2.1氧化剂用量
在固定烟气流量为30L/min、烟气温度为140℃、O2体积分数为12%、NO质量浓度为366mg/m3、SO2质量浓度为2017mg/m3、氧化剂H2O2/KMnO4摩尔比为24、紫外线强度为30W/m2、吸收液中SO2-3初始质量浓度为0.3mol/L、吸收液初始pH值为6.0、液气比为80L/m3的前提条件下,氧化剂用量对氧化法联合氨法脱硫率和脱硝率的影响如图2所示。
由图2可知,氧化剂/NO摩尔比从0增加到1.5时,脱硫率由93.78%提高到97.69%,脱硝率从23.18%升高到45.67%。这是因为高锰酸钾和双氧水作为强氧化剂,烟气中一部分NO被氧化剂氧化为NO2、HNO2和HNO3[17]。在氧化剂/NO摩尔比小于1.5的用量范围内,NO氧化率会随氧化剂用量的增加而升高,而这些高价的含氮化合物易被吸收液吸收,因此脱硝率随氧化剂用量增大而升高。但随着氧化剂用量进一步提高,NO氧化率不再升高甚至略有下降,同时烟气中未反应完的氧化剂进入吸收液时,能与亚硫酸铵反应而消耗一些SO2-3,
因而脱硝率反而会降低,并且也会降低脱硫率。这主要是体系将发生反应H2O2+(NH4)2SO3→
(NH4)2SO4+H2O,由于氨法脱硫吸收过程是(NH4)2SO3与SO2发生反应(NH4)2SO3+SO2+H2O
→2NH4HSO3,(NH4)2SO3浓度的降低会影响SO2的吸收,从而降低脱硫率。
2.2SO2-3初始物质的量浓度
吸收液中的SO2-3浓度与吸收液的氧化程度、脱硫工艺制度和效果等因素有关,是影响脱硫脱硝率的重要因素之一。在固定烟气流量为30L/min、烟气温度为140℃、O2体积分数为12%、NO质量浓度为366mg/m3、SO2质量浓度为2017mg/m3、氧化剂/NO摩尔比为1.5、氧化剂H2O2/KMnO4摩尔比为24、紫外线强度为30W/m2、吸收液初始pH值为6.0、液气比为80L/m3的前提条件下,SO2-3初始物质的量浓度对氧化法联合氨法脱硫率和脱硝率的影响如图3所示。
由图3可见,吸收液中SO2-3的物质的量浓度从0.1升高到0.3mol/L时,脱硫率略有升高,从96.26%增加到97.69%;脱硝率则显著升高,从37.11%增加到45.67%;当SO2-3初始物质的量浓度继续提高时,脱硫率变化微小,脱硝率仍有小幅升高。这主要是因为亚硫酸铵具有较强的还原能力,可将NOX还原为无害的N2,同时SO2-3还能与氧化形成的NO2反应生成NO-2,而SO2-3初始浓度的提高可促进上述反应进行[18],因此脱硝率大幅升高。作者前期研究发现NO氧化成NO2的转化率最高也只有25.03%,未氧化的NO难溶于吸收液,因此继续提高SO2-3初始物质的量浓度也难促进NO被还原为N2的反应进行,导致脱硝率随SO2-3初始物质的量浓度的继续增大也只有小幅升高。此外,(NH4)2SO3既是氨法脱硫的主要吸收体,也是该脱硫工艺中的主要中间产物,因此,在一定范围内提高SO2-3初始物质的量浓度是有助于吸收SO2提高脱硫率的。整体而言,在一定范围内提高吸收液中SO2-3初始物质的量浓度有利于提高氧化法联合氨法工艺的脱硫率和脱硝率。
2.3吸收液pH值
吸收液pH值是氨法脱硫工艺运行过程中重点控制的工艺参数之一,其大小与加入氨水量和脱除SO2的量等因素有关,它对SO2和NOX的溶解、扩散及吸收,亚硫酸铵的氧化及脱硫产品溶液的结晶均有较大的影响。在固定烟气流量为30L/min、烟气温度为140℃、O2体积分数为12%、NO质量浓度为366mg/m3、SO2质量浓度为2017mg/m3、氧化剂/NO摩尔比为1.5、氧化剂H2O2/KMnO4摩尔比为24、紫外线强度为30W/m2、吸收液中SO2-3初始物质的量浓度为0.3mol/L、液气比为80L/m3的前提条件下,吸收液初始pH值对氧化法联合氨法脱硫率和脱硝率的影响如图4所示。
从图4可知,当pH值低于6.0时,随着吸收液初始pH值的增加,脱硫率和脱硝率均出现较大的增幅pH值由5.0增加到6.0时,脱硫率由89.14%升高到97.69%,脱硝率则由38.57%增加到45.67%;当pH值大于6.1后,脱硫率和脱硝率均变化较小,脱硫率稳定在98%左右,脱硝率稳定在46%~47%左右。这是因为SO2和NOX均为酸性气体,随着吸收液pH值的增大,溶液的碱性增强,液相传质系数增大,有利于溶液吸收气体促进脱硫反应和脱硝反应的进行,因此脱硫率和脱硝率均有所提高。但pH值越大,溶液中的氨气越容易挥发,当pH值过高时,氨的逃逸量大。由此可知,提高吸收液pH值有利于氧化法联合氨法同时脱硫脱硝,该规律与常规氨法脱硫脱硝基本一致。对氧化法联合氨法而言,适宜的吸收液pH值为6.0~6.5。
2.4液气比
在固定烟气流量为30L/min、烟气温度为140℃、O2体积分数为12%、NO质量浓度为366mg/m3、SO2质量浓度为2017mg/m3、氧化剂/NO摩尔比为1.5、氧化剂H2O2/KMnO4摩尔比为24、紫外线强度为30W/m2、吸收液中SO2-3初始物质的量浓度为0.3mol/L、吸收液初始pH值为6.0的前提条件下,液气比对氧化法联合氨法脱硫率和脱硝率的影响如图5所示。由图5可知,液气比由40升高到160L/m3时,脱硝率由43.85%增加到47.95%,脱硫率则在96%~98%波动。一定范围内提高液气比,吸收液与SO2、NOX间的气液接触面积将增大,有利于提高SO2、NOX与吸收液间的传质速率以及促进SO2和NOX溶入吸收液;同时由于单位时间里参与反应的吸收液量大幅提高,可强化脱硫脱硝反应的进行,因此提高液气比可提高烟气脱硫率和脱硝率。但液气比过大时,吸收液液滴之间的凝聚作用增强,减少了有效气液接触面积,从而会影响脱硫率和脱硝率的进一步提高。考虑液气比越大,系统运行消耗的电量越多,运行成本增大,因而在氧化法联合氨法同时脱硫脱硝工艺设计和运行中,适宜的液气比为80L/m3左右。
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