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70 蒸发器停运操作步骤?
答:(以停运由液氨储罐A供应液氨的蒸发器A为例)
1)确认氨稀释槽给水截止阀、吸收罐排污截止阀、排污总阀截止阀、废水泵排水截止阀处于全开状态。
2)打开氨稀释槽进水口气动切断阀向氨稀释槽供水,当液位达到1900mm后,将该阀与氨稀释槽排水气动切断阀投入自动控制。
3)将废水泵、氨泄漏检测仪和喷淋装置投入自动控制。
4)关闭液氨储罐A液出口气动切断阀。
5)将蒸发器A进口气动调节阀、蒸发器A进口气动切断阀、缓冲罐A出口气动切断阀由自动切换至手动状态。
6)退出“蒸发系统启停控制”模块的自动控制方式。
7)当蒸发器A出口压力降至≤0.05MPa时,将缓冲罐A出口气动切断阀关闭。
8)将蒸发器A气动调节阀由自动切换至手动状态,然后逐步关闭。
9)将蒸发器A蒸汽进口气动切断阀由自动切换至手动状态,然后关闭。
10)确认蒸发器A蒸汽进口截止阀3(旁路)在关闭状态。
11)关闭蒸发器A蒸汽进口截止阀1、蒸发器A蒸汽进口截止阀2、储罐A液氨出口截止阀1、储罐A液氨出口截止阀2、缓冲罐A出口截止阀2。
12)打开蒸发器A排污截止阀,当蒸发器A出口压力降至微正压(即压力接近“0”)时,关闭该阀。
13)打开蒸发器A充氮截止阀向蒸发器及缓冲罐进行充氮,当蒸发器A出口压力达到0.4MPa时,关闭该阀。
14)重复第〔12〕、〔13〕步骤2次,即可把蒸发器至缓冲罐中残留的氨气用氮气置换干净。
15)打开蒸发器A排污截止阀,当蒸发器A出口压力降至微正压(即压力接近“0”)时,关闭该阀。
16)关闭蒸发器A进口气动切断阀、蒸发器A进口气动调节阀、储罐A液氨出口截止阀3、蒸发器A出口截止阀、缓冲罐A出口截止阀1、蒸发器A给水截止阀、蒸发器A排水截止阀。
71 蒸发系统切换操作步骤?
答:(以蒸发系统由A路切换至B路运行为例)
1)确认蒸发器B蒸汽进口截止阀3(旁路)在关闭状态。
2)确认蒸发器B蒸汽进口截止阀1、蒸发器B蒸汽进口截止阀2、储罐B液氨出口截止阀2、储罐B液氨出口截止阀3、蒸发器B出口截止阀、缓冲罐B出口截止阀1、缓冲罐B出口截止阀2在开启状态。
3)确认蒸发器B水位达到2300mm,筒体内水源处于循环流动状态且液位处于稳定状态。
4)打开蒸发器B蒸汽进口气动切断阀,然后以10%的速率逐步开启蒸发器B气动调节阀。
5)打开蒸发器B进口气动切断阀,然后以10%的速率逐步开启蒸发器B进口气动调节阀。
6)打开缓冲罐B出口气动切断阀。
7)将蒸发器A进口气动调节阀由自动切换至手动状态,然后以10%的速率逐步关小。
8)将蒸发器A进口气动切断阀由自动切换至手动状态,然后关闭。
9)当蒸发器B热水温度上升至接近42℃时,将蒸发器B气动调节阀投入自动控制,温度值设定为42℃。
10)当蒸发器B出口压力接近0.15MPa时,将蒸发器B进口气动调节阀投入自动控制,压力值设定为0.15MPa。
11)将蒸发器B蒸汽进口气动切断阀、蒸发器B进口气动切断阀、缓冲罐B出口气动切断阀投入自动控制。
12)完全关闭蒸发器A进口气动调节阀,并将缓冲罐A出口气动切断阀由自动切换至手动状态,然后关闭。
13)当蒸发器A出口压力值比蒸发器B出口压力值高很多时,打开缓冲罐A出口气动切断阀。
14)当蒸发器A出口压力值降至和蒸发器B出口压力值相同时,关闭缓冲罐A出口气动切断阀。
15)将蒸发器A气动调节阀由自动切换至手动状态,然后以10%的速率逐步关小,最后完全关闭。
16)将蒸发器A蒸汽进口气动切断阀由自动切换至手动状态,然后关闭。
72 SCR系统的启动步骤?
答:1)将烟气分析仪投入运行(开始喷氨前一天投入运行);
2)核实氨切断阀是否关闭,将氨流量控制阀切换到“手动”模式,并将其关闭;3)启动锅炉,察看烟气温度和燃烧状态;
4)启动风机,供应稀释空气,并确定是否达到设定值;
5)将氨蒸发器投入运行;
6)确定进口烟气温度大于290℃;
7)打开氨切断阀;
8)调整喷氨流量(手动调节流量控制阀);
9)检查脱硝效率;
10)将氨流量控制器切换到“自动”模式,并设定反应器出口NOX浓度值。
73 SCR系统的正常停机步骤?
答:1)烟气温度低于286℃时连锁控制系统自动关闭氨流量控制阀;
2)将流量控制器从“自动”切换到“手动”,并关闭氨流量控制阀;
3)停用氨蒸发器;
4)继续进行锅炉标准停机步骤。最后停机阶段,反应器用空气进行吹扫。
5)保持稀释风机一直运行,供应空气对混合器进行吹扫,防止发生爆炸;停机后,用稀释空气吹扫反应器(完全停机后继续供应稀释空气3分钟)。如果风机出现故障不能运行,则用自然通风吹扫反应器。之后,停用稀释风机。
6)关闭所有氨储存及供应系统的切断和隔离阀。
7)中止为SCR系统提供仪用空气;
8)准备再启动(或停止下来进行维护工作)。
74 SCR系统的紧急停机步骤?
答:1)通过手动或自动关闭氨切断阀,停止供氨,从而达到SCR系统的紧急停机。如下是在设备电源中断或其他原因时脱硝系统紧急停机步骤的顺序。如果不能供应仪用空气,SCR系统应按照“正常停机步骤”进行停机。
2)断电前将所有处于运行状态的设备切换到“停止”模式。
3)发生如下情况时,应立即确认氨切断阀是否被自动关闭:
a)锅炉紧急停机;b)反应器进口烟气温度低;c)氨/空气混合比高;d)断电。
4)当电源还可用时,保持稀释风机继续运行,对氨喷射管道进行吹扫。如锅炉
仍在运行,一旦系统跳闸原因查明并恢复,按正常启动步骤启动SCR系统;如果锅炉难以恢复正常运行,应使稀释风机一直运行,将残留在混合器和管道中的氨气吹扫干净,然后继续正常停机步骤。
5)用热电偶及烟气分析仪来确认SCR反应器的内部状态。
75 氨系统泄漏如何处理?
答:如果了解到或怀疑有氨泄漏,采取如下步骤:
(1)在进入氨泄漏区域时使用业主提供的防毒面具或类似设备。
(2)扑灭氨设备周围的所有的烟、明火和火花。
(3)用业主提供的便携式氨检测器,检查并确认空气中的氨浓度低于100ppm。
(4)张贴通告通知其他人本区域有氨泄漏。
76 氨系统运行中注意事项?
(1)运行或维护人员都必须穿上防护服,并配备足够的安全设备。(2)在系统运行时,不要接触高温设备,高温管道或转动的设备。
(3)如果发现液氨或氨气泄漏时应立即用警告牌指出有危险并用安全带进行隔离、扑灭所有的明火,并不要忽视泄漏区域所有的任何火焰。
77 氨系统维护中注意事项?
(1)氨区现场25m范围内严禁动火。
(2)对进行维修或维护的设备应进行隔离。
(3)当不进入设备内部进行维修时,应用氮气对相关设备和管道进行吹扫。
(4)当进入设备内部进行维修时,除应用氮气对相关设备和管道进行吹扫外,在进入前,还应保证设备内氧浓度达到18~22%。
78 液氨卸料、存储、蒸发系统运行维护时需使用哪些安全防护装置?
答:必须使用以下安全防护装置,杜绝任何潜在的危险因素:
(1)防护手套:防止在处理、检查和维护氨设备(稀释风机除外)、氨管道以及在反应器和烟道里工作时氨气与皮肤接触,过敏和皮肤损伤。
(2)护目镜:防止在进行上述措施时眼睛与氨气接触,避免眼睛过敏和损伤。
(3)能过滤氨的面罩:在氨控制器、氨集管箱和其它氨管出现氨泄漏时可进行保护。
(4)防护服:在现场应备有洗眼、快速冲洗装置。重新使用前应对鞋、衣物彻底清洗。
(5)风向标,在现场应设置风向标,以便当有氨气泄漏时人员向泄漏点的上风侧移动。
79 运行中脱硝效率低的原因有那些?
答:(1)氨气供应压力不足或管道堵塞、手动阀门的开度不足等造成即使氨流量控制阀开度很大,氨量供应也还是不充足。
(2)出口NOx设定值过高
(3)催化剂失效
(4)氨喷射管道和喷嘴的堵塞或氨喷射格栅节流阀调节不均造成氨分布不均匀。
(5)烟气采样管堵塞或泄露造成NOx/O2分析仪给出信号不准。
80 SCR反应区进出口差压高报警的原因及处理措施?
答:(1)查是否积灰引起,检查烟气流量,用真空吸尘装置清理催化剂表面。
(2)联系热工检查压力取样管道是否堵塞,吹扫取样管,清除管内杂质。
81 氨供应切断阀门不断跳闸有那些原因?
答:(1)查是否仪用气压低引起。
(2)氨/空气稀释比高,需降低稀释空气流量并检查氨气流量是否过大。(3)烟气流量低和烟气温度低,检查机组负荷及SCR入口温度。
82 4号炉脱硝性能评估试验主要有那些结论?
答:主要有如下结论:
(1)经过约29000h的运行后,SCR装置的整体性能降低。在机组满负荷下,脱硝效率为80%时,NH3逃逸浓度达到5.32µL/L,远大于设计值3µL/L。而SO2/SO3转化率、系统阻力和烟气温降等性能指标均与设计值接近。
(2)经过AIG(氨加入系统)喷氨流量的优化调整之后,SCR反应器出口截面的NOx分布均匀性得到了较大改善。A侧最大相对偏差由38.37%减小到8.91%,B侧由41.27%减少到10.66%。
(3)虽然降低运行氧量、开大OFA及投运下几层燃烧器能够控制省煤器出口NOx浓度到300mg/Nm3以下,且对飞灰可燃物基本没有影响,但这种运行方式导致CO排放浓度大于200µL/L,不利于锅炉水冷壁防止高温腐蚀,因此,,不宜通过燃烧调整调低SCR入口的NOx浓度低于330mg/Nm3。
(3)机组满负荷条件下,在保证NH3逃逸浓度不大于3µL/L条件下,SCR装置的实测最大脱硝效率仅为65%。催化剂运行24000h时的设计效率为80%,意味着催化剂的设计裕量可能偏小。
(4)催化剂活性目前降低了约39%,主要原因是催化剂表面的沉积物阻碍了烟气扩散,从物理角度影响了催化剂的化学活性,可通过化学清洗或再生的方式恢复活性。
83 4号炉脱硝性能评估试验后对脱硝效率有什么建议?
答:在SCR性能降低的情况下,4号炉脱硝一直按80%脱硝效率投运,这可能是近两年来4号炉空预器冷段受热面出现腐蚀和堵塞现象的直接原因。鉴于锅炉出口NOx浓度约为330mg/Nm3,低于设计值516mg/Nm3,而即将实施的新版《火电厂大气污染物排放标准》也仅要求NOx控制浓度200mg/Nm3,因此,建议电厂按出口NOx浓度为200mg/Nm3来控制SCR装置的投运,则实际投运脱硝效率约为40%,同时还可通过这种方式延长现有催化剂的使用寿命。
三、热工逻辑篇
84 氨区相关报警有哪些?
答:1)喷淋水总管压力≤0.3MPa2)液氨储罐A/B液位≥1800mm3)液氨储罐A/B液位≤300mm4)液氨储罐A/B压力≥1.485MPa5)液氨储罐A/B温度≥40℃6)液氨蒸发器A/B水位≤2200mm7)液氨蒸发器A/B水温≥45℃8)废水泵故障停运9)卸料压缩机A/B故障停运10)氨泄漏检测仪故障11)氨泄漏监测器氨浓度≥20ppm.
85 SCR反应区的相关报警有哪些?
答:1)SCR反应器A/B修正摩尔比率≥1.02)SCR反应器A/B出口NH3浓度≥3ppm3)氨喷射系统A/B氨气/空气体积百分比≥12%4)SCR反应器A/B进出口压差≥400Pa5)SCR反应器A/B进口温度≥420℃6)声波吹灰器储气罐压力≤0.4MPa7)稀释风机A/B故障停运8)反应器A/B烟气分析仪故障
9)反应器A/B烟气出口NOX含量≥50.4ppm
86 氨稀释槽进水口气动切断阀连锁开启、自动关闭条件?
答:氨气吸收罐液位≤300mm,氨稀释槽进水口气动切断阀连锁开启当以下任一条件满足时,氨稀释槽进水口气动切断阀自动关闭1)氨气吸收罐液位≥1900mm2)氨气排放总管压力≥19kPa3)液氨储罐A压力≥2.1MPa4)液氨储罐B压力≥2.1MPa
87 氨稀释槽排水气动切断阀液位联锁?
答:1)氨气吸收罐液位≥2100mm,开氨稀释槽排水气动切断阀
2)氨气吸收罐液位≤300mm,关氨稀释槽排水气动切断阀
88 液氨储罐A/B液出口气动切断阀自动开、自动关条件?
答:选择液氨储罐B/A供氨,且B罐液位<300mm,液氨储罐A/B液出口气动切断阀自动开;
液氨储罐A/B液位≤300mm,液氨储罐A/B液出口气动切断阀自动关。
89 液氨储罐A/B喷淋气动切断阀自动开启条件?
答:1)液氨储罐A/B压力≥1.485MPa;2)液氨储罐A/B温度≥40℃;3)任一氨泄漏监测器氨浓度≥20ppm。
90 槽车、蒸发器缓冲罐喷淋气动切断阀自动开启条件?
答:任一氨泄漏监测器氨浓度≥20ppm。
91 蒸发器A/B进口气动切断阀允许开启条件?
答:1)液氨蒸发器A/B热水温度≥35℃;
2)蒸发器B/A进口气动切断阀关闭。
92 蒸发器A/B进口气动切断阀自动关条件?
答:1)液氨蒸发器A/B出口氨气压力>0.2MPa;2)液氨蒸发器A/B出口温度≤10℃,延时5分钟;3)两台引风机都停运。
93 蒸发器A/B蒸汽进口气动切断阀保护关、恢复开条件?
答:液氨蒸发器A/B热水温度≥45℃保护关;
液氨蒸发器A/B热水温度≤43℃恢复开。
94 蒸发器A/B蒸汽进口气动调节阀保护条件?
答:液氨蒸发器A/B热水温度≥42℃,逐渐关小;液氨蒸发器A/B热水温度≤42℃,逐渐开大。
95 缓冲罐A/B出口气动切断阀自动开启、自动关闭条件?
答:蒸发器A/B进口气动切断阀开启,缓冲罐A/B出口气动切断阀自动开启;
蒸发器A/B进口气动切断阀关闭,缓冲罐A/B出口气动切断阀自动关闭。
96 废水泵液位联锁?
答:1)废水池液位≥1400mm自动启废水泵;
2)废水池液位≤400mm保护停废水泵。
97 稀释风机A/B备用联锁?
答:1)稀释风机A/B故障停运,启动稀释风机B/A;
2)稀释风机A/B运行且稀释空气流量≤2000Nm3/h,停稀释风机A/B,启动稀释风机B/A。
98 氨气气动截止阀A/B允许开启条件?
答:1)A/B反应器进口温度≥291℃;
2)无MFT信号;
3)氨喷射系统A/B氨气/空气体积百分比<12%。
99 氨气气动截止阀A/B自动关闭条件?
答:1)A/B反应器进口温度≤286℃;
2)MFT动作;
3)氨喷射系统A/B氨气/空气体积百分比≥14%。
100 A/B稀释风机出口电动阀自动开启、自动关闭条件?
答:A/B稀释风机启动,延时10s,自动开启;
A/B稀释风机停运,自动关闭。
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第三届钢铁、焦化行业烟气治理技术与应用研讨会于2020年7月30日至31日在西安成功举办。中晶环境科技股份有限公司应邀参加研讨会,上海分公司总经理刘利强在会上作了《中晶环境福斯、超炭、烟气治理解决方案+无忧运营服务》的主题发言,就中晶环境烟气、废水、固废一体化综合服务解决方案作了详细介绍。
2020年7月,北京方信立华科技有限公司与东方希望集团昌吉吉盛新型建材有限公司签订超低温SCR脱硝催化剂供货合同,为该公司准硅二期公用车间共6套工业硅电热炉提供超低温脱硝催化剂,反应器设计最低运行温度为150℃,这是继太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司复合材料厂回转窑烟气低温SCR脱硝后,方信
2020年7月30日至31日,中晶环境参加在西安举办的第三届钢铁、焦化行业烟气治理技术与应用研讨会。中晶环境上海分公司总经理刘利强代表公司在会上作了《中晶环境福斯、超炭烟气治理解决方案+无忧运营服务》的主题发言,介绍了中晶环境烟气、废水、固废一体化综合服务解决方案。他表示,中晶环境循环经济
脱硝系统自超低排放改造后,出口由200mg/Nm3调整为50mg/Nm3,脱硝出口NOx出现严重倒挂,脱硝喷氨自动调节阀无法投入自动,运行人员手动调节难度大,造成还原剂浪费,氨逃逸加大,空预器堵塞严重,针对目前现有情况,针对现场情况进行分析探讨,解决出口倒挂问题。1.前言NOx是主要大气污染物之一,对环
摘要:我国的经济不断的进步和发展,因此焦化厂中,其脱硫脱硝工作,被很多环保行业的部门进行关注,焦化厂的排放气体中,有很多的二氧化硫等污染物,我国,焦化厂企业对脱硫的工作没有足够的重视,在研究新工艺上和创新上的步伐缓慢,一直使用比较陈旧的方式进行除尘,因此,严重阻碍了我国国家对大气
北京低碳清洁能源研究院环保技术中心团队最近在低温脱硝催化剂开发与机理研究方面取得重要进展,最新研究结果《Aluminium-inducedcomponentengineeringofmesoporouscompositematerialsforlow-temperatureNH3-SCR》于5月27日发表于Nature子刊《CommunicationsChemistry》上。氮氧化物(NOx)是主要的大
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