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2.2 絮凝剂投加量对絮凝效果的影响结果
AlCl3、Fe2(SO4)3 和PAM 三种单一絮凝剂的投加量对絮凝效果的影响结果见图1。
由图1 可知,无机絮凝剂AlCl3 和Fe2(SO4)3 的投加量对其相应的废水絮凝效果影响较大,投加量从5.4mL 增加到6mL 时,浊度去除率分别提高了约30%和20%;有机絮凝剂PAM 具有巨大的表面吸附和优良的架桥能力,其可以在较小的投加量下达到较好的絮凝效果,投加量<1mL 时,浊度去除率即可达到45%以上。实验结果还表明,增加投药量可促进絮凝剂絮凝,但投药量过高时,絮凝效果反而降低,这是由于投药量加大时,废水中含有大量聚合物,会把胶体微粒包围,使它们失去了彼此之间架桥的可能,胶体颗粒仍处于稳定状态,因此就存在一个最佳投药量:AlCl3 的较佳投药量为6mL(即600mg/L 废水),Fe2(SO4)3 为5.9mL(即590mg/L 废水),PAM 为0.7mL(即7mg/L 废水)。此时浊度去除率分别为48.89%、39.16%和50.00%。由此可见,在原水条件下,PAM 和AlCl3 的絮凝效果相当,而Fe2(SO4)3 的絮凝效果较差,但总体都不高。
2.3 复合型絮凝剂复配比对絮凝效果的影响结果
当每100mL 废水中投加0.3mL PAM 时,AlCl3和Fe2(SO4)3 的投加量对废水絮凝效果的影响结果见图2。
从图2 可以看出,无机和有机絮凝剂的复配可明显提高絮凝效果,尤其是Fe2(SO4)3+PAM,在较佳投药量为2mL+0.3mL 时,浊度去除率可达到82.54%,比单独使用Fe2(SO4)3 提高了43%,比单独使用PAM提高了32%;AlCl3+PAM 复配絮凝时,在较佳投药量为2mL+0.3mL 时,浊度去除率为54.18%,也比单独使用任意一种絮凝剂的絮凝效果好,这是因为无论是铝盐还是铁盐,其水解后生成的多核羟基络合物都具有较强的中和悬浮颗粒所带负电荷的能力从而促进其凝聚,而PAM 的高度架桥能力可以使凝聚吸附更快,从而达到更佳的处理效果[2]。实验结果还表明,无论是无机还是有机絮凝剂,其用量都比单独使用时用量的一半还少。由此可见,使用无机和有机絮凝剂复配对废水进行絮凝处理,具有絮凝效果好,用量少的优点。
2.4 废水pH 值对絮凝效果的影响结果
废水pH 值对絮凝效果的影响结果见图3。
由图3 可明显看出,废水pH 对各絮凝剂的絮凝效果影响很大,尤其是对Fe2(SO4)3 和PAM。在碱性条件下,Fe2(SO4)3 的浊度去除率明显提高,在pH11.5时,浊度去除率达到93.8%,比原水条件下的去除率提高了约56%,这是由于铁盐在碱性条件下水解,不断生成带电的氢氧化物络合离子并形成多核羟基络合物,该络合物在较高pH 下的吸附架桥能力强,混凝效果好[3];在酸性条件下,PAM 絮凝时浊度去除率也有显著提高,在pH3.5 时,去除率达到83.46%,比原水条件下提高了约37%,这是因为低pH 值有利于原水中带负电的胶粒发生电性中和和压缩双电层作用以减少胶粒间斥力[4];由于AlCl3 水解产物是典型的两性氢氧化物,在原水pH 值太高(>9.0)或太低(<5.5)时会溶解[5],絮凝效果差,而在中性偏酸性条件下效果最好,此时水合水离子水解形成的多核羟基络合物不但可以中和胶体表面所带负电荷,还可以在其聚合度较高时,使胶体颗粒架桥连接起来,具有较强的凝聚能力,浊度去除率为79.63%;无论是AlCl3 还是Fe2(SO4)3,其与PAM 复配后较佳pH 范围都发生了明显的变化,前者为4,后者为4.5。在较佳pH 条件下,各絮凝剂的絮凝效果为Fe2(SO4)3+PAM>Fe2(SO4)3>AlCl3+PAM>PAM>AlCl3。由此可见,2.3 节的结论中Fe2(SO4)3 的絮凝效果差是因为Fe2(SO4)3 在强碱性条件下具有较好的絮凝效果,而在酸性条件下较差,马铃薯淀粉废水正好呈现酸性(pH4~6);絮凝剂复配后在原水条件下效果明显提高是因为复配后的较佳pH 范围刚好在废水的pH 范围内。
2.4 助凝剂投加量对絮凝效果的影响结果
助凝剂投加量对废水絮凝效果的影响结果见图4。
由图4 可知,助凝剂的投加对AlCl3 的絮凝效果影响最大,这是因为其絮凝时形成的絮凝体松散,不易沉降,投加助凝剂,有助于其絮凝沉降,在较佳投加量2mL 时,浊度去除率为89.30%;而助凝剂的投加和投加量的多少对Fe2(SO4)3 和PAM 絮凝效果影响较小,这是因为它们形成的絮凝体体积大而且相对密实,容易沉降,助凝剂对其絮凝效果的提高作用不明显,较佳投加量分别为1.5mL 和0.4mL,浊度去除率分别为95.50%和85.49%;将无机与有机絮凝剂复配后,所需CaCl2 的投加量明显减少,这是因为PAM相对于无机絮凝剂来说,也有较高的助凝作用,促进絮凝过程,因此只需较小量的助凝剂即可达到较高的絮凝效果:AlCl3+PAM 絮凝时投加1mL 助凝剂,浊度去除率为91.12%,而Fe2(SO4)3+PAM 仅需0.5mL,浊度去除率为95.13%。
2.5 沉降时间对絮凝效果的影响结果
各絮凝剂在其较佳絮凝条件下絮凝废水后沉降时间对絮凝效果的影响结果见图5。
由于AlCl3 形成的絮凝体比较松散,较难沉降,所需沉降时间较长,沉降10min 时,浊度去除率较高,为90.80%,沉降30min 时,浊度去除率达到94.22%,其与PAM 复配后,沉降速度有所提高,10min 后,浊度去除率为93.30%;而Fe2(SO4)3 絮凝时形成的矾花密实,沉降速度快,在沉降5min 后即可达到较高的处理效果,浊度去除率为94.53%,此后变化不大,与PAM 复配后,沉降5min 的浊度去除率为95.75%;PAM 絮凝时形成的矾花最大,但密度稍小,沉降10min 时,浊度去除率为85.65%,随着时间的延长,浊度去除率增加不明显,沉降35min 时,浊度去除率为88.36%。
2.6 化学絮凝剂处理马铃薯淀粉废水结果比较
各絮凝剂在其较佳条件下对废水的絮凝效果见表2。
从表2 可以看出,使用无机絮凝剂和有机絮凝剂的复配比单纯使用无机絮凝剂不仅提高了COD、浊度和色度的去除率,絮凝效果更好,所需投药量和助凝剂投加量也大大减少,较佳pH 在废水本身pH范围内,无需调节pH,处理成本大大降低,同时,产生的污泥量也大幅度降低;相比起来,虽然AlCl3+PAM的COD 和浊度去除率比Fe2(SO4)3+PAM 稍低,也比其较难沉降,但后者脱色效果不好,而且产生的污泥量大,处理成本较高,同时Fe3+具有很强的腐蚀性。
综上所述,文章认为用AlCl3+PAM 处理马铃薯淀粉废水具有一定的优越性。
3 结论
文章对无机和有机絮凝剂及其之间的相互复配对马铃薯淀粉废水絮凝处理过程中的投药量、废水pH 值、助凝剂投加量以及沉降时间等絮凝过程中的主要影响因子进行了试验研究,主要结论如下:
(1)使用单一絮凝剂时,Fe2(SO4)3 的废水COD和浊度去除率最高,但其较佳pH 范围在碱性条件下,需要大量碱来调节pH,处理成本很高,而且脱色效果不好,产生污泥量最大;PAM 的脱色效果最好,所需投药量和助凝剂投加量都很小,处理成本最低,但其最佳pH 范围在3.5 左右,而且絮凝效果不好;而AlCl3 处于中间状态。
(2)使用无机和有机絮凝剂复配,絮凝效果明显提高,絮凝剂和助凝剂投加量明显减少,较佳pH 在废水的初始pH 范围内,处理成本降低,产生污泥量小,是废水絮凝处理的较佳选择。
(3)AlCl3 + PAM 虽然COD 和浊度去除率比Fe2(SO4)3+PAM 稍低,也比其较难沉降,但后者脱色效果不好,而且产生的污泥量大,处理成本较高,同时Fe3+具有很强的腐蚀性。
(4)文章选择用AlCl3+PAM 处理马铃薯淀粉废水,其较佳投药量为200mg/L+3mg/L,较佳pH 为4,助凝剂10%CaCl2 投加量为10mL/L。
转自公众号“乾来环保”。
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