登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
摘要:介绍了国内有色冶炼厂NOx排放的情况和现行的NOx排放浓度控制指标。根据有色冶炼烟气的特点,将烟气进行分类并推荐了相应的烟气脱硝技术,阐述了各烟气脱硝技术应用于国内有色冶炼行业的可行性、优缺点和应用实例。
1 国内有色冶炼厂NOx排放概况
国家在“十二五”期间加大了对NOx排放的控制力度,将NOx作为总量控制指标之一。而目前我国有色行业在例行监测过程中对NOx的监测很少,企业自身对NOx排放状况关注度也不高。因此,关于有色冶炼烟气中NOx排放状况的报道不多。
1.1 铜冶炼
闪速熔炼工艺中,干燥烟气NOx浓度在10~160 mg/m3,熔炼一吹炼烟气制酸后尾气NOx浓度在60~200 mg/m3;熔池熔炼工艺中,熔炼一吹炼烟气制酸后尾气NOx浓度在30~200 mg/m3;精炼烟气NOx浓度在20~200 mg/m。;贫化电炉烟气NO浓度一般不超过10 mg/m3;环境集烟烟气NO 浓度在5—700 mg/m3。
其中,环境集烟烟气NOx浓度的上限值是统计数据中的最高值,而环集烟气中的污染物绝大部分来源于熔炼一吹炼系统,因此可以推断熔炼一吹炼烟气中生成的NOx浓度远不止200 mg/m3,一方面原因是硫酸净化工段去除了部分NOx,另外一方面原因是硫酸转化工段中NOx在催化剂的作用下形成气态的N2O3,被浓硫酸吸收亚硝基硫酸。
1.2 铅冶炼
目前国内采用富氧熔炼工艺的铅产量占总产量的70% 以上,对3套铅冶炼系统的调查发现,熔炼炉烟气制酸后尾气NO 浓度在20~100 mg/m3;还原炉、烟化炉、反射炉混合烟气NOx浓度在80~600mg/m3;烟化炉烟气NOx浓度在80~200 mg/m3。国内某冶炼厂铅系统硫酸装置的第一吸收塔捕沫器已经有堵塞现象,阻力增大,影响硫酸系统正常运行,并且从捕沫器中收集到淡黄色的亚硝基硫酸。白银有色第三冶炼厂对铅系统产硫酸进行分析,发现氮氧化物的存在加快硫酸对铁的腐蚀,是硫酸发红的主要原因 。
1.3 锌冶炼
锌焙烧炉烟气制酸后尾气NOx浓度在10~60mg/m3。;锌浸出渣(废氧化锌)处理烟气NOx浓度在400 ~800 mg/m 3。
据某装置在线监测仪表显示,脱硫过程同时去除了锌回转窑烟气中约50%的NOx。
1.4 镍冶炼
镍冶炼闪速熔炼工艺中,干燥烟气中NOx浓度在50~350 mg/m3,熔炼一吹炼一贫化电炉烟气制酸后尾气中NOx浓度在70~180 mg/m3;熔池熔炼工艺中,干燥烟气中NOx浓度在40~170 mg/m ,熔炼一吹炼一贫化电炉烟气制酸后尾气中NO 浓度在70—200 mg/m3;精炼烟气中NO 浓度在90~400 mg/m3;环境集烟烟气中NOx 浓度低于10 mg/m3。
1.5 其他金属冶炼
锡冶炼中,炼前处理焙烧炉烟气中NOx浓度在60—180 mg/m3,回转窑烟气中NOx浓度在15~30mg/m3;顶吹熔炼炉烟气中NOx浓度在100~600mg/m3;烟化炉烟气中NOx浓度在100~1 000mg/m3。
除了上述来源于火法冶炼烟气中的NOx外,有色冶炼厂的稀贵金属车间由于生产中使用硝酸,在混合加热的过程中,生成了大量的NOx,浓度高达10 000~40 000 mg/m3,烟气含水率高,尾气排放过程中可见淡黄色烟雾和白色酸雾。
2 国内有色冶炼烟气NOx排放浓度控制指标
早在1973年,我国第一项环保标准—— 《工业三废排放试行标准》(GBJ4—73)就开始对化工NO排放进行控制。目前现行标准中,有25项固定源排放标准和17项移动源排放标准对NOx排放进行控制。
有色行业中,国家在2010年发布实施的《铜、镍、钻工业污染物排放标准》(GB25467)、《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466)中未规定NOx排放浓度限值。在2014年,国家发布实施了《锡、锑、汞工业污染物排放标准》,规定NOx的排放浓度限值是200 mg/m3,同时发布了《铜、镍、钴工业污染物排放标准》、《铅、锌工业污染物排放标准》等一些标准的修改单,修改单增加大气污染物特别排放限值,规定NO 的排放浓度限值是100 mg/m3。
各地方环保部门先也对省内的NOx排放浓度制定了更有针对性的排放限值。比如湖南省、云南省、河南省目前对有色炉窑NOx排放浓度的限值为240 mg/m3。
以上说明有色行业对NOx排放的限制已经开始。可以预见的是,随着人们对有色炉窑NOx形成机理认识愈加深入、对行业NOx排放总量统计愈加准确,制定的NOx控制指标会更加严格、科学。
3 有色冶炼厂烟气脱硝技术
根据对有色企业烟气中NOx排放情况的调查,对照现行的NOx控制指标,其中需要进行烟气脱硝处理的有三类:第1类,处理后满足成品硫酸质量要求的炉窑烟气;第Ⅱ类,处理后满足NOx排放要求的炉窑烟气;第Ⅲ类,湿法冶炼硝酸使用过程中产生的含NOx烟气。
3.1 第1类烟气脱硝技术
第1类含高浓度s0 的冶炼烟气主要用于生产工业硫酸,但国内的《工业硫酸》(GB/T534-2014)中对成品酸中氮氧化物含量没有明确规定,只有更高等级硫酸的《蓄电池用硫酸》(HG/T2692—2015)和《化学试剂硫酸》(GB/T625-2007)对氮氧化物含量有明确规定。从制酸尾气中NOx排放浓度情况来看,其浓度符合国家NOx排放要求。因此国内对冶炼制酸烟气中的NOx关注很少。
国外已经成功把选择性催化还原法(SCR法)应用于冶炼烟气制酸中去除NOx 。该技术广泛应用于火电厂锅炉的烟气脱硝 。主要原理是还原剂(NH3,、尿素)在催化剂作用下选择性地与NOx反应生成N2和H2O。用于冶炼制酸烟气脱硝是将脱硝反应器放置于制酸一段转化前,此时烟气已经得到充分的净化,也经过气一气换热器的升温满足反应温度(320~400 oC)要求,从这两方面看比电厂烟气更有利。制酸烟气后续生产过程中含有的高浓度SO2,在送第一吸收塔之前要降温到约190oC,满足硫酸铵的形成温度(低于280℃),因此,在应用SCR法时NH 喷人的控制要比电厂更加严格。荷兰的Budel Zink锌厂进脱硝反应器NO 入口浓度为(150~200)×10一6。,出口浓度为(4~6)×10一6
冶炼制酸烟气其他脱硝方法暂未见报道和应用。除烟气脱硝外,也可以采用直接去除成品硫酸中NO 的方法 。
3.2 第Ⅱ类烟气脱硝技术
第1I类含低浓度SO2的冶炼烟气脱硫处理后排放。对于烟气脱硝来说,从有色炉窑出来的烟气基本可以满足SNCR法脱硝技术对于“温度窗”的要求,烟气经过余热锅炉(或不设)、收尘过程,温度不断降低到120~300oC。这个过程中,烟气中含有的重金属氧化物烟尘,会使SCR催化剂迅速失活。后续的烟气脱硫过程,无论是干法脱硫还是湿法脱硫,都不存在制酸过程的高温洁净烟气。针对这类冶炼烟气,可采用的脱硝技术包括:
(1)选择性非催化还原法(SNCR法)
SNCR脱硝技术现主要用于小的燃煤机组和所有几乎所有的水泥窑的烟气脱硝。对于有色炉窑来说,应用SNCR技术的优势在于炉窑后的上升烟道为脱硝过程提供最好的反应场所,在约1 s的停留时间内可以完成脱硝反应;其次第Ⅱ类烟气中SO含量也不高,为反应提供了充分的条件。不利之处在于,有色炉窑具有不同的生产周期,不同周期的温度、氧化氛围也不尽相同,这需要精确地控制还原剂喷入量和喷入点。
国内某冶炼厂铅系统烟化炉采用SNCR技术脱硝,炉窑出El烟气的NOx浓度在600~700 mg/m3,脱硝后出口的浓度在100~150 mg/m3,考虑系统漏风的因素,脱硝效率达到65%以上。该系统已运行了6个多月,基本正常,布袋收尘器在炉窑进料含水高时阻力增大,推测低温下硫酸铵的形成对其有一定的影响。
(2)低温氧化法
低温氧化法现已应用于中小型燃煤机组以及石化系统裂化气脱硝。该工艺主要原理是在低于180℃ 的烟气温度下,利用一定浓度的臭氧(0 )作为氧化剂在气相中将不溶于水的NO转化为可与水完全反应的高价态氮氧化物,利用碱性吸收剂(或水)将生成的高价态氮氧化物捕集下来。而在这一温度区间,O3对于SO2的氧化非常缓慢,可以忽略不计。
对于有色炉窑来说,应用低温氧化法脱硝的优势在于,不存在重金属氧化物使催化剂中毒问题;脱硝过程位于收尘和脱硫之间,对冶炼和收尘过程没有影响;脱硝效率较高。不利之处在于,高价态的氮氧化物与碱性吸收剂反应的副产物硝酸盐和亚硝酸盐,与脱硫产物混合在一起,而硝酸盐在水中的溶解度比较高,给副产物的处理带来一定麻烦。
国内某热电厂的110 t/h锅炉,采用低温氧化法脱硝,石灰作为吸收剂,烟气的初始NOx浓度在230~ 250 mg/m3,出口浓度不高于100 mg/m3,脱硝效率达到60% 。国外在Calilomia地区,利用低温氧化技术脱除了熔铅炉烟气中80% 的NOx 。
(3)活性焦脱硫脱硝一体化法
活性焦脱硫脱硝一体化法已应用于钢铁烧结机的烟气脱硫脱硝。该工艺采用NH 为还原剂,将NH 喷入活性炭体系中,副产物为N 和和H 0。其脱硝反应温度不低于100℃ ,且脱硝过程要在脱硫过程之后,反应温度要求脱硫必须采用干法,因此形成活性焦脱硫脱硝一体化技术。
对于有色炉窑来说,活性焦脱硫脱硝一体化技术的优势在于,不存在重金属氧化物使催化剂中毒问题;脱硝过程位于收尘和脱硫之后,对冶炼、收尘、脱硫过程没有影响。不利之处在于,采用活性焦脱硫脱硝反应效率都不高,更适合处理NOx浓度300— 500 mg/m3,含SO2浓度1 000~3 000 mg/m3的烟气,否则一次性投资和运行成本会大大增加。而有色冶炼烟气含SO2浓度都普遍偏高。
太钢公司的450 m2烧结机组采用日本的活性焦脱硫脱硝一体化技术。烟气中初始NO 浓度~300mg/m3,SO2浓度~820 mg/m3;出口NOx浓度~180mg/m ,SO2浓度~35 mg/m3。其脱硝效率达到33%,脱硫效率达到95% 。
3.3 第Ⅲ 类烟气脱硝技术
第1II类烟气来源于有色冶炼稀贵金属车间湿法冶炼硝酸使用过程中收集的环境烟气。这类烟气不是有色企业所特有的,和其它硝酸使用过程产生的NOx的治理方法相近。它的特点是烟气温度不高但NOx浓度非常高,随生产周期变化波动大,烟气含水高,经测定含有NOx的比例最多达到了90% 。
该类烟气处理困难,流程相对较长,处理方法也比较多。其中技术成熟、有成功应用的方法有:液体(碱、水、尿素)吸收法、组合SCR法 、吸附法⋯等。
第三类烟气中NOx比例高,采用碱液吸收的方法有比较好的脱硝效率,并生成硝酸盐、亚硝酸盐副产物。但是这两种副产物都需要经过进一步处理才能排放,副产物生成量越少越好,因此现在主要将碱洗工艺用于SCR法处理的烟气净化工序,大量的NOx采用SCR法去除。烟气中NOx在1 000~20 000 mg/m 时,经过碱洗预洗涤和SCR法脱硝处理,NOx浓度可达到100 mg/m3以下 。韶关冶炼厂采用DBS干法吸附处理金银工段造液、电解液浓缩烟气,处理后NOx浓度分别达230 mg/m3和106mg/m3。
4 结论
从目前有色冶炼厂调查到的NOx排放状况看,除了硝酸使用过程中产生的烟气NOx浓度很高外,煤为燃料的炉窑产生的烟气NOx浓度都在1 000mg/m3以下,其它炉窑产生的烟气NOx基本可以满足现行的气体排放标准。有色冶炼厂烟气脱硝的应用案例很有限,尤其是火法炉窑产生的烟气。现有的脱硝技术可成熟应用于有色炉窑的也不多,有些工艺技术路线需要进一步发展完善。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
为推动重庆水务环境集团科技创新,助力科技创新人才培养,重庆水务环境集团特设“科技创新进步”奖项,并在2024年工作会议上,对在科学技术领域方面有突出贡献的单位进行表彰。值得庆贺的是,三峰环境集团联合重庆大学创新研发的“垃圾焚烧烟气高分子脱硝技术”获重庆水务环境集团2023年度科技创新进步
精彩纵横云采购平台发布江西于都南方万年青水泥有限公司4800t/d水泥熟料生产线窑尾烟气脱硝技术改造项目(NOX超低排放技术升级项目)(JXTC2023020270)中标候选人排序公示,西安建筑科技大学设计研究总院有限公司预中标,报价2098万元。
9月22日,中建材环保研究院(江苏)有限公司(以下简称“中建材环保院”)受北极星环保网邀请参加第五届工业烟气深度治理高峰论坛,并在会上就“典型水泥窑高温高尘烟气SCR脱硝工程及运行”做主题演讲。报告深度剖析了现阶段水泥窑烟气SCR脱硝技术难点、解决方案和发展方向,从SCR反应器优化设计、耐磨
精彩纵横云采购平台发布江西于都南方万年青水泥有限公司4800t/d熟料水泥生产线窑尾烟气脱硝技术改造项目(招标编号:JXTC2023020270)国内公开招标公告:江西于都南方万年青水泥有限公司4800t/d熟料水泥生产线窑尾烟气脱硝技术改造项目进行公开招标,欢迎符合条件的单位参加投标。有关事项公告如下:一、
金风送爽,秋色宜人,在国庆来临,党的二十大召开之即,博霖员工不忘初心、牢记使命,凝心聚力、立足岗位,忙碌的喜悦、满产的节奏,把爱党爱国爱社会主义热情转化为强国复兴的意志和决心,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。山东博霖环保为此举办“欢度国庆、喜迎二十大”庆祝活动,公司董事长吴光勇
一、玻璃工业背景随着经济社会的不断发展,工业化建设日趋成熟、城镇化脚步加快,房地产、汽车、现代电子设备等相关行业的快速发展极大地拉动玻璃产品的需求,拓宽了玻璃产品应用范围,促进了玻璃工业整体发展。玻璃工业主要分为平板玻璃、电子玻璃、日用玻璃和其他玻璃制造。平板玻璃规模最大,主要用
在火电厂烟气排放过程中,即便存有的氮氧化物以及二氧化硫浓度均比较低,然而具体排放量却有所增加,继而产生环境污染情况。脱硫脱硝技术为一项有效理念,此项技术运作成本低,便于较多效益的获取,可以在市场上充分使用和推广。
本文根据垃圾焚烧项目烟气净化提标改造的契机,运用PNCR+SNCR结合工艺,解决原有SNCR工艺达不到环保新指标的难题,并通过调试运行,将两者有机结合,降低PNCR单一工艺的运行成本,在实际项目中取得良好效果。
SCR,即选择性催化还原技术,是当前主流的脱硝技术手段。与其它锅炉烟气脱硝技术相比具有脱硝效率高的特点,一般可达80%~90%以上。技术相对成熟,二次污染小。缺陷是关键技术难度大,无法同时进行脱硫,且烟气易结露腐蚀设备和管道。技术路线是高温催化作用下,利用还原剂(NH3、液氨、尿素等)“有选择性”地与烟气中的氮氧化物反应并生成无毒无污染的氮气和水。
锅炉燃用低热值高灰分燃料,尾部灰浓度远高于煤粉锅炉,会造成SCR反应器催化剂磨损严重、使用寿命降低,将使运行费用增加较大;省煤器后烟温较煤粉炉低,设计310℃左右为SCR脱硝反应的温度下限,不利于SCR反应器提高脱硝效率;由于催化剂的加入会将SO2氧化为SO3并与逃逸氨反应生成硫酸氨和硫酸氢铵,易造成空预器积灰堵塞和腐蚀且系统阻力增加较大,影响机组运行安全。鉴于以上因素,不考虑采用SCR或者SNCR+SCR联合脱硝工艺。
北京华电光大环境股份有限公司针对水泥行业烟气特点,对催化剂性能进行改进,开发了专门针对水泥高尘布置的超强耐磨抗碱金属中毒脱硝催化剂,在高尘、高碱金属含量飞灰烟气中具有优异的脱硝性能。
有色金属行业的大气污染治理,目前以治理烟气中的粉尘、SO2和NOx为主,其中对NOx的治理刚刚起步,相关的标准和规范仍在不断更新和完善,治理技术也在借鉴其它行业的基础上不断探索和创新。通过分析有色冶炼行业的NOx排放特点和排放标准要求,指出了当前有色冶炼行业脱硝的现状和发展趋势。
硫酸生产过程中常常会产生大量的污酸,特别是有色金属冶炼烟气的制酸,由于含有重金属离子,使其处理和利用更加困难。锌焙烧烟气经过收尘后送入高效洗涤器洗涤烟气中的三氧化硫和少量烟尘,产生的污酸含有少量铅、锌、镉等重金属离子以及氟、氯离子等,由于其含氟氯离子较高不能直接用于湿法锌生产系统
2020年10月31日,中国化工学会组织有关专家在云南曲靖对南京大学、云南驰宏资源综合利用有限公司、江苏宁天新材料科技有限公司联合开发的“重有色冶炼烟气超低温稀土脱硝催化剂的开发与应用”项目进行了科技成果评价。评价会由中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心贺泓研究员主持,来自南京大学
摘要:本文主要针对有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术展开分析,思考了有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术的内容,明确了有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术的要点以及相关的措施,希望可以为今后的有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术的应用提供参考。前言对于如何更好的使用有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术,我们要更加深入
一、技术内容:1.技术原理利用强制循环余热锅炉回收冶炼烟气余热,生产中压饱和蒸汽,配套饱和蒸汽汽轮机组,发电机组抽汽供热,实现供热、电联产,最大限度提高余热蒸汽利用效率。2.关键技术国内自行设计制造的耐高温腐蚀性、粘结性冶炼烟气余热锅炉。3.工艺流程原水→脱盐→除氧→余热锅炉→汽轮发电
01冶炼烟气成分复杂、排放量高,排放标准仍宽松,铅锌铜铝行业为治理重点我国铅锌铜铝四种金属产量占有色金属行业总产量95%以上,其主要污染物排放量占行业总量90%以上,“有色工业十三五规划”也因此聚焦于此四种有色金属。虽然近几年,有色金属行业大气污染物排放标准大幅提高,有色金属冶炼企业按照
摘要:大冶有色金属有限责任公司冶炼厂现有2套环集烟气除尘脱硫系统,用于处理火法铜冶炼环境集烟,系统采用水洗除尘、钠碱法脱硫工艺。经过近3年的改造完善与提标升级,外排尾气大部分指标达到了GB25467—2010/XG1-2013《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(修改单)中的特别排放限值,实现了环保指标的提升与
“颗粒物,达标;二氧化硫,达标;氮氧化物,达标……”8月16日,在张家港联合铜业公司精炼车间阳极炉中控室,当班技术人员正在核对烟气排放指数。这是该公司为实现长三角地区工业污染物超低排放标准,率先在张家港市冶金工业企业实施的重油改天然气的技改项目。“自今年6月底1#、2#阳极炉重油改天然气技
摘要:介绍了有色金属冶炼行业SO2、NOx排放情况及环保政策的变化。针对有色金属冶炼烟气的性质,介绍几种典型的脱硫脱硝技术。最后指出有色冶炼烟气治理的未来发展方向。
精彩导读:本文主要针对有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术展开分析,思考了有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术的内容,明确了有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术的要点以及相关的措施,希望可以为今后的有色冶炼烟气同时脱硫脱硝技术的应用提供参考。对于如何更好的使用有色冶炼治理,我们要更加深入的研究,将其实际
中国招标投标公共服务平台发布深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂干法脱硫装置成套设备招标公告,计划采购铜转炉干法脱硫成套设备一套,处理烟气量35733.96Nm3/h。
摘要以云南省某废弃有色金属冶炼厂镉污染土壤为研究对象,分别采用单一淋洗和复合淋洗方法探究盐酸、FeCl3、鼠李糖脂淋洗剂及淋洗条件对土壤中镉去除效果的影响。结果表明,在盐酸(1mol·L-1)+鼠李糖脂(2%)配比为2∶1,液固比为8∶1,淋洗时间为24h的条件下,土壤中镉的去除率可达86.78%,可将镉污染强
近日,由长沙院总承包的湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂余热发电项目正式开工建设。据悉,该项目是湖南水口山有色金属集团有限公司第八冶炼厂富氧侧吹炼铅技改项目的配套项目。利用炼铅底吹炉、侧吹炉、烟化炉高温烟气余热,建设三台中压饱和蒸汽余热锅炉,配套一台蒸汽余热发电机组。作为一个节能减排项目,该项目的建设对于企业产业技术升级、节约能源、降低产品单位能耗,以及保护环境、提高空气质量,提高企业经济效益具有深远影响。项目建成后每年可节约标准煤1.2万吨,减少二氧化碳排放近3万吨。项目建设工期预计5个月。该项目采用合同能源管理模式运作,项目的承包建设对长沙院
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!