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2 氧化还原电位
2.1 氧化还原方程
氧化还原反应终点需要通过氧化还原电位进 行控制,而反应的具体过程则以能斯特方程为根 本依据。通过能斯特方程判断了解氧化还原电位 与废水反应溶液中氧化或还原态物质的具体关 系。从另一个方面讲,氧化还原反应过程具体为自 由电子的转移,如式(4)所示。
其中,Ox 、Red 分别代表氧化态与还原态物质。
通过能斯特方程判断了解氧化还原电位与废水反应溶液中氧化或还原态物质的具体关系,如 式(5)所示。
其中,E 和 E0 所对应的电位分别处于实际和标准状态,R 和 F 均为常数,各自所对应的是理想气体 和法拉第常数。T 和 n 分别指绝对状态下的温度和电子转移数,aox 和 aRed 指相应活度,分别对应的是氧化态和还原态两种不同类型的物质。如果温度处于常温状态,将式(5)则可简化为式(6)。
由上述式(6)方程可知,氧化还原电位与物质 活度的比值相关。
2.2 影响因素
能够影响氧化还原电位的主要因素包括以下几个方面。
1)物质质量分数。在氧化还原反应过程 中,电位与反应同步变化、进行。从还原反应方面分析,氧化态物质与还原态物质的活度状态分别是变小和变大,因此电位的变化状态是由高至低,氧化反应方面过程则相反。实际上,废水中污染较为严重的成分质量分数较低,基本接近离子活度, 通常情况下可直接用浓度表示氧化态和还原态物 质的活度[2]。
2)酸碱度(pH 值)。氢离子与氢氧根离子均参与方程式反应,两者分别对应的是还原与氧化反应,各自所对应的污染物是六价铬与氰化 物。因此,当 pH 值产生变化时必然也会影响电 位。
3)其他复杂电对。电镀工业废水由多种成分构成,不同的电对会以混合电位的形式存在。因此如果废水中包含除主要污染物之外的其他氧化还原
成分,整个反应体系反应过程会变十分复杂,电位 的检测结果同一般能斯特方程规律也会不尽相 符,在具体反应的过程中应根据实际情况加以严格修正。
3 电镀废水实践应用
3.1 六价铬废水
在含铬废水处理过程中,还原 Cr2O2-7 的过程可 以用式(7)表示,然后将具体反应过程中各物质 的浓度带入能斯特方程中就可得到式(8):
通过分析式(8)可知:还原反应的初始阶段六 价铬浓度较高,所对应的电位也相对较高,当反应 逐步开始后投加亚硫酸氢钠等还原剂,Cr2O2-7 会转化为三价格,电位也会随之下降。当反应到一定程 度时 Cr2O2-7 被彻底还原后电位降至最低值,可将其直接作为参考电位。另外,Cr2O2-7 还原过程的酸碱度所对应的电位控制点为 250mV。在实际反应 过程中,Cr2O2-7 的彻底还原需要电位低于 250mV, 此时 Cr2O2-7污染物已经实现转化,降低环境毒性,再经过化学沉淀法进行处理,含铬废水六价铬指 标能够满足车间排口排放标准要求,并且电位控 制点与 pH 值具有对应关系,pH 值在整个反应过 程中属于非常重要的影响因素。通过式(7)、(8)计算可得,当 Cr2O2-7 、Cr3+ 、H+的物质的量浓度变化 10 倍时,氧化还原电位的变 化值分别为 9.8V、19.7V 和 138.0V。综上,pH 值的 变化对氧化还原电位的变化的影响最大,是反应 过程中重要的参数。
3.2 氰化物废水
在含氰废水处理过程中,根据一级氧化反应 可知,CN-的氧化过程可表示为式(9),带入能斯特方程中即可得到式(10):
CN-为还原态物质,在碱性条件下反应逐步开 展的过程中浓度持续下降,但同时氧化还原电位逐渐呈上升之势,电位水平达到最高时氰化物已 经被完全氧化,可将其直接作为参考电位。pH 值 为 10 ~11 时所对应 的氧化还原电位控制点为350mV,电位高于控制参考电位点时代表 CN-已经基本氧化完全,实现无害化,对后续的重金属铜离子的去除不存在较大络合影响。因此,pH 值与氧化还原电位控制参数高度相关,氢氧离子在参 与整个反应过程中十分关键,同时氢氧根离子物 质的量浓度亦用 pH 值表示,当 pH 值上升时,电位则会下降。
4 控制点选择
4.1 含铬废水
在含铬废水处理过程中,氧化还原电位高的 是六价铬,可根据滴定曲线确定氧化还原控制点 位,实际生产运营中采用 NaHSO3 作为还原剂,根 据不同 pH 值条件下,NaHSO3 还原剂氧化还原电 位变化情况如图 1 所示。 在 pH 值等于 2~3 之间时,氧化还原电位差值介于 180~280mV 之间,与以上式(7)、(8)的分 析结果,即 pH 值为 2.5 时,对应的氧化还原电位 为 250mV 的结果相符。
4.2 含氰废水
在处理含氰废水的过程中,同理可根据滴定 曲线确定氧化还原控制点位,如图 2 所示。等当点附近电位有突跃时可将其作为参考控制点位。在具体实际生产应用的过程中,pH 值为 11 时的所对应的氧化还原控制电位处于 350mV 以上。
4.3 复杂电镀废水
以上所提到的两种情况都是只含有一种主要特征污染物的电镀废水,但在生产实际处理运营 过程中还存在地面废水,既含有 CN-,又含有Cr2O2-7 ,还包括其他电对,按照理论参考电位会明显出现偏差,应以实际变化情况为准。定量步骤如下。
1)将传感器置于复杂电镀废水原水中,测定pH 值和初始氧化还原电位;2)在运行过程中,在碱性条件下,调整 pH 值为 10~11 时投加氧化剂次氯酸钠药剂,维持氧化还原电位 350mV 以上,充分搅拌反应,完成一级、二级破氰工艺;3)破氰后出水调整 pH 值为 2.5 时,投加还原剂 NaHSO3溶液还原 Cr2O2-7,维持氧化还原电位低于 250mV, 充分搅拌反应后完成破铬工艺;4)破氰破铬后废 水经化学沉淀法去除相应重金属铜离子和三价铬离子。5)在实际运行过程中,应时刻注意氧化还 原电位及 pH 值变化情况,及时调整氧化剂、还原剂、液碱、盐酸的投加量,从而确保氰化物及六价 铬去除完全。
5 结语
通过对含氰废水、含铬废水、复杂电镀废水的运营情况分析,精细化控制 pH 值及氧化还原电位的参数值,能够有效的去除 CN-和 Cr2O2-7 , 实现电镀废水毒性的降低,破氰破铬后的电镀废水更有效保证再经过化学沉淀法处理去除重金属离子时能够满足相关标准规定的要求。精 确控制氧化还原电位参数,能够最大限度降低 污染物浓度,提高药剂使用效率,降低成本,实 现社会效益、环境效益和经济效益相结合的复合型效益。
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