2.5通水升压
先对电场不带水空升压一次后停运,然后启动电场正常喷淋。第一次以二次电压为目标,逐步升至30kV,观察火花率为0。第二次以二次电流为目标,逐步升至1600mA,观察火花率为0。试验一次成功,测定伏安特性曲线正常[7]。通水升压数据如表4所示。
将循环水量分别调到60t/h、80t/h,6号、7号配管流量保持15t/h,电场运行良好,火花率为0。
2.6通风试验
投入干式电除尘2个电场、吸收塔2层喷淋运行。然后启动风烟系统,风量在30%~100%之间来回调节,30min后,保持100%风量1h。停运风烟系统,检查电场、清理杂物。检查完毕后湿电除尘通水升压。
正常后将三根回水管接回正常方式。重新启动风烟系统并将风量升至100%,如电场正常则通风试验完成。
2.7点火调试
锅炉首次点火时要严密监视湿电除尘运行情况。升温升压过程中燃料使用情况:轻油2.5t/h运行8.5h,煤油混烧28h,此过程中燃煤最高40t/h。整个过程湿电除尘运行正常,火花率为0。点火过程电场数据如表5所示。
2.8带负荷后电场跳闸
带负荷后半月内,分别出现B1和B2电场“偏励磁”跳闸,A2电场一次侧“输入过流”跳闸。经查B1、B2电场跳闸原因是整流柜控制面板故障,以及整流柜与励磁变不在同一接地网,存在电位差,更换控制面板及对接地点处理;A2电场跳闸原因是测量仪表误差。
3投产初期问题及解决措施
3.1系统水平衡问题
投产初期最大问题是湿电除尘废水不能被有效处理,严重影响环保系统运行。湿电除尘废水量为20t/h,设计排至脱硫系统。当机组负荷小于400MW时,吸收塔耗水量减少,不足以消耗湿电除尘废水。若两台机组均加装湿电除尘,水不平衡问题将更加突出。采取以下措施后问题得以解决。
对6号配管水源改造,调整为高负荷时用补水,低负荷且循环水固体悬浮物浓度小于1000mg/L时切至循环水供水,此措施可将废水量减至10t/h以下;湿电除尘排水由冲洗吸收塔2层除雾器更改为可冲洗全部4层;湿电除尘排水增加一路管道至灰渣水系统;当循环水固体悬浮物浓度小于1000mg/L时,循环水箱不补充工艺水;减少脱硫系统自身用水(吸收塔连续24h出废水、减少转动设备机封水等)。
3.2水箱溢流
水箱没有设计水位控制逻辑,排水泵启停时,排水箱和循环水箱极易缺水或溢水。采取如下控制方法,排水泵正常情况下跟踪6号、7号配管流量,使两者流量一致;循环水箱低至2.0m时,排水泵略减少输出,增大排水箱至循环水箱溢流量;循环水箱水位高至2.6m时,排水泵略增加输出,减少排水箱溢流量。如此水箱水位基本稳定。
3.3其他问题
除雾器冲洗系统问题:水泵无再循环管路,泵频繁启停;除雾器冲洗只能手动进行,需增加冲洗程序;母管应增加恒压阀以保护除雾器喷嘴。碱管堵塞。由于碱计量泵出口管径小,实践证明,当气温低于15℃时容易堵塞。解决方法为对碱管加保温及伴热,并在水箱上加装备用碱罐。运行一个月后排水泵出力不足,原因为泵进口管有积灰。缩短泵切换周期,每次启停泵均反冲洗。
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