4运行调整要点
4.1配管冲洗
7号配管冲洗:周期为30min,机组负荷360~480MW时,停4min,冲洗26min;机组负荷300~360MW时,停10min,冲洗20min;机组负荷小于300MW,停16min,冲洗14min。
如机组负荷长时间低致使吸收塔液位高时,改为手动:每班冲洗3次。1~5号配管冲洗:每24h一次,逐管冲洗,时间2min。阴极线冲洗:每2周一次,A、B侧分开冲洗,每侧冲洗10min。阴极线冲洗需停运电场。如果电流、电压、火花率无变化,清洗周期可延长。当二次电流降至300~400mA时,阴极线必须进行大流量冲洗。
4.2电场及密封
风电场通电前密封风应运行2h以上,但若时间紧迫,测定电场绝缘电阻100MΩ以上(用1000V摇表)后也可启动。密封风机在引风机、脱硫喷淋及湿电除尘喷淋停运前应保持运行。湿电除尘如短期停运(2~3天)建议保持连续运行。运行中若密封风机停运要尽快停运电场。
正常运行中如加热器故障,由于烟气温度高,绝缘子不会凝露,电场可继续通电。通常情况下锅炉MFT后电场仍可保持通电,但当锅炉未充分燃烧,可燃性挥发气体进入湿电除尘时,会有爆炸可能,故应禁止通电。电场通电时会产生臭氧,进入本体时应先自然通风,充分换气。
4.3极板水膜
如循环水喷淋停运,短期内(一周内)没有问题,但如长期持续,阳极板会由于烟气附着而被腐蚀、变薄,所以一旦水膜故障应尽早修复,并尽量避免此类情况。对于6号、7号配管水膜,若不进行频繁的低负荷运行,点火升温、升压时允许暂停水膜,但如频繁低负荷运行而又没有水膜,阳极板被腐蚀的可能性会变高。
高负荷时允许短时停运,但最长不能超过两天。图4为阳极板被腐蚀变薄图片。
4.4pH值及水处理
厂家推荐pH值为4~5,实际循环水pH值为4~5,排水pH值为5~6。若pH值短时超限,不必立即停电场,但应尽快调回正常值。pH测量计是敏感元件,传感部位可能被煤中的锰析出物附着而影响测量。故除在点火初期外,更换煤种时也应确认pH值测量正常。水箱搅拌器不能长期停运。随着运行时间加长,溶解物会析出堵住配管,此时应加强冲洗。自清洗过滤器必须保持连续运行。
5性能试验结果
投产后主要性能指标均达到设计要求,性能试验结果如表6所示。
6结语
通过对广东省首台600MW级湿电除尘现场调试和运行调整的研究,发现了存在的问题,提出了相应的技术改造和运行调整措施,使湿电除尘顺利投产。3号湿电除尘完成改造后,烟尘、PM2.5、重金属等污染物排放在原有基础上再下降70%,烟尘排放浓度达到燃气轮机组的排放标准(≤5mg/m3),促进燃煤发电机组实现绿色低碳发展,实现“近零排放”。
目前全国范围内投运的湿电除尘不多,湿电除尘的调试及运行仍需进行大量的探索实践。本研究成果可为同类型电厂湿电除尘改造提供技术借鉴。
参考文献
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《山东电力技术》作者:杨群发,侯剑雄,陈灌明
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