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新钢烧结烟气脱硫系统的运行优化

2016-12-23 09:53来源:冶金信息装备网作者:邓芳 周鹏飞等关键词:湿法脱硫烟气脱硫烧结烟气脱硫收藏点赞

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2工艺优化与技术创新

通过对脱硫工艺、运行工况以及环保要求进行研究,针对浆液中毒、废水排放、石膏品质波动等几大难点问题,结合理论与实际,对脱硫系统进行改良与技术创新,优化生产运行。

2.1中毒浆液的处理

2.1.1针对浆液起泡现象:首先可适量投加消泡剂来控制、消除浆液泡沫,维持浆液稳定;其次,从源头减少、控制发泡物质Mg2+含量,通过对进厂的每车脱硫剂进行筛分、水洗,检查泡沫、粒度以及化学成分,现石灰石粉中MgCO3含量从原来的10%左右降至现在的5%左右;再次加强设备维护、检修力度,提高故障处理效率。

2.1.2针对浆液变质失效问题:首先调整配矿结构,稳定SO2浓度,控制烟气中油份、有机物、氯离子等含量,减少引起浆液品质恶化的有害物质;其次提高机头除尘效率,对机头除尘设施定期检修维护,及时更换极板、极线,调整最佳运行参数(二次电流和电压等),从而控制进入吸收塔浆液的粉尘量;同时加强废水处理设备的维护、点检,确保其有效作业率。当浆液失效后,先投加消泡剂、增效剂等进行预处理,效果不明显时,则进行浆液置换,即用新制石灰石粉浆液置换中毒浆液,同时增加脱水频率,将有害物质随同废水脱除。

2.1.3针对中毒浆液的处理:在原有设备上进行技术改进与创新:即在原有设备基础上增加一套中毒浆液强制脱水处理装置,在事故浆液箱与石膏旋流器之间增加一路管道和浆液返回泵,将中毒浆液储存于事故浆液箱,空出吸收塔重新制浆使脱硫系统正常开机投运,事故浆液箱内的中毒浆液经浆液返回泵直接进入石膏旋流器分离,经真空皮带脱水机进行强制脱水等处理。这个方法很好地解决了浆液中毒影响脱硫系统正常运行的问题,确保了脱硫设施与烧结机的同步运行率。装置图见图2。

2.2脱硫废水的外排与处理

结合新钢烧结烟气脱硫废水的物质成分与含量(见表4脱硫废水化验成分表)以及氯离子浓度大于1000mg/L时对水渣产生不利影响的性质,否决了将脱硫废水引入炼铁冲渣池中冲渣的方案后,选用废水内部回用原则,即新建一座废水缓冲池(150m3),将处理后沉淀池中的脱硫废水全部排入缓冲池内储存,由缓冲池增设一路管道延至7#烧结机配料生石灰消化器(见图3),根据生产消化用水需要由水泵均匀地将缓冲池内的废水引至7#烧结机配料生石灰消化使用,从而实现4#、5#、6#机脱硫废水“零排放”,防止水体污染。预计每天节约水资源210t,合计年节约5万余元。

延伸阅读:

【技术】烧结烟气脱硫脱硝处理技术的比较分析

原标题:新钢烧结烟气脱硫系统的运行优化
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