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在转炉吹炼期间,通过双流体氮气雾化喷枪将焦化生化水雾化为平均颗粒100微米的细水雾,与转炉一次700-1000°C的高温烟气煤气接触后瞬间全部闪蒸为干蒸汽,通过蒸发冷却塔的出口设定温度自动调节焦化废水的喷水量,以确保焦化废水100%蒸发为干蒸汽。转炉一次烟气中的粉尘含有一定量的生石灰粉等碱性成分,会中和焦化废水中的酸性成分,并迅速被喷雾干燥成盐,随粗干灰一起去除。焦化废水中的有机成分、氰化物等有害成分会被高温烟气热解、热氧化成二氧化碳、氮气和水分。
与干法不同,转炉半干法除尘系统后步还有二次蒸发洗涤、环缝文氏管洗涤等多级洗涤,可以将没有热解、热氧化的残余有机、有害成分洗涤吸收到循环排水中,通过循环水大水量稀释和中和吸收,确保污染物不转移到大气中,也不转移到后步煤气系统。
3、应用效果
试验在宁波钢铁公司的180吨转炉半干法除尘系统进行,从2016年10月14开始使用焦化废水,到目前为止一直在连续使用,使用开始后企业环保、地方环保、第三方专业监测单位分别对水样、气样、灰样进行了检测,均未发现有异常,每炉钢处理利用8吨焦化废水。试运行证明,焦化废水进行生化处理后,再通过采取水质稳定措施回用于炼钢转炉除尘,成功的实现了整个企业的低成本“废水零排放”,并且没有影响炼钢转炉除尘水系统的正常运行,输水管道喷枪未见腐蚀、堵塞,对冶炼工艺、产品以及工人的工作环境也没有产生不良影响。
今年1月宝钢研究院、能环部派员进行了现场考察,分别取了焦化生化出水和转炉浊回水水样,分析结果见表1。宝钢的分析数据也表明,喷洒的焦化废水有机污染物较低,其中COD仅为64.5 mg/L,总有机碳仅为21.5mg/L,和宝钢外排的焦化废水数据基本一致。焦化外排水中的有机污染物含量较低,喷入转炉中能最大限度的减少有害副产物的产生。
从数据中也发现氯离子和硫酸根离子较高,氯离子和硫酸根离子高也导致废水中电导率偏高。结合宝钢现场焦化废水运行的经验判断,焦化废水原水就含有氯离子,宁钢废水中检测出的氯离子和宝钢焦化废水水质数据接近,另外,在焦化废水物化处理过程中需要投加硫酸铝等混凝剂,因此焦化外排水中硫酸根离子偏高。当然,减少硫酸铝等外加药剂的投加可有效降低外排焦化废水中硫酸根离子的含量。
还取样分析了除尘灰的各种成分,结果见表2。可以看出,除尘灰中的总铁和氧化钙含量在合理的范围之内。考虑到焦化生化出水中含有氯离子和硫酸根离子,重点分析了除尘灰中的氯化物和硫化物含量。从中可以发现,宁钢除尘灰中氯化物和硫化物含量分别为0.76%和0.44%,未见明显升高,和宝钢除尘灰数据基本一致。
4、利用烟气净化处理焦化废水的原理
研究表明,采用高温热解和热氧化焚烧后再急冷的方式处理焦化废水等有机、有毒、含盐废水能最彻底地实现废水的无害化,属于焦化废水深度处理的方法之一。如果采用燃料焚烧,处理投资和运行费用过高,除了焚烧炉外,还要配备余热回收利用、急冷、除尘、脱硝、脱硫等设备,设备投资、运行成本均高。利用各种高温、含氧烟气消纳和处理焦化废水同步解决了运行成本和投资高的难题,主要相关反应参考如下反应式:
1)酚:C6H6O+7O2=6CO2↑+3H2O+△Q
2)苯:C6H6+15/2O2=6CO2↑+3H2O+△Q
3)氨:2NH3+7/2O2=2NO2↑+3H2O+△Q
4)硫化氢:2H2S+3O2=2SO2↑+3H2O+△Q
5)氰化氢:2HCN+9/2O2=2CO2↑+2NO2+3H2O+△Q
6)硫酸铵、硫酸钠等盐类:喷雾干燥分离
前两个反应可以实现焦化废水主要有机污染成分的无害化,有研究表明,反应式3)和5)的主要反应产物部分为氮气,也能实现了有毒成分无害化。退一步讲,就算是生成SO2、NO2,由于易溶于水中,被除尘循环水洗涤吸收后会与废水中的碱性成分发生反应,生成固体、或液态盐实现无害化。焦化废水被喷入转炉一次烟气后,有四个主要去向:放散烟气、回收煤气、干灰、污水和污泥。干灰、污水和污泥都是在企业内部循环不外排,转炉煤气会进入后步燃烧,唯一可能转移排入大气的途径只有放散烟气。多个项目检测结果证明,采用多级自循环清水洗涤净化可确保焦化废水中的有机有毒成分不外排。
5、 问题与改进
转炉半干法消纳和处理利用焦化废水技术得到了初步验证,能低投入、低成本替代焦化废水深度处理。项目试验在完善中,存在几个问题或改进提高之处。
5.1 权威检测
由于焦化废水的检测难和检测条件限制,转炉一次烟气半干法除尘消纳处理焦化废水的检测不够完整,还须进一步进行无害化检测,包括放散烟气的更全面完整的检测,回收煤气燃烧后的烟气成分检测,对岗位人员健康影响的检测。在权威检测通过的基础上,申请技术评审鉴定、进行标准化推广。
5.2 增加处理能力
目前转炉一次半干法除尘只在蒸发冷却系统中处理焦化废水,蒸发冷却控制出口温度280°C,通过改进可以在二次蒸发中也处理焦化废水,处理能力可以翻倍。并且也有必要研发处理利用蒸氨废水的能力,就可以彻底解决焦化废水的无害化、资源化回用。
5.3 原有废水处理设施和能力的利用
转炉除尘消纳处理焦化废水后,原有焦化废水生化和深度处理系统都可以停止运行,利用其资源化回收和利用城市垃圾渗漏液、化工废水、城市生活污水,而减少企业对自然水源的取水量和实现整个企业废水的零排,这对低成本保护我们赖以生存的自然水资源很重要,特别是处理城市污水直接利用,可以降低企业成本和当地政府的污水处理设施投资和财政补贴。
5.4 放散排烟除湿干燥
目前系统排放烟气温度为50-55ºC,仍为饱和状态。可以通过直接喷淋冷凝、升温或混风干燥的方式实现排烟除湿干燥,就可以彻底实现处理利用焦化废水对后步设备存在的腐蚀顾虑,同时回收排放烟气中的冷凝水。
6、结论与建议
1).在180吨转炉半干法除尘系统处理利用焦化生化出水的工业性试验证明,可以做为一种低成本深度处理工艺利用,降低焦化废水回用成本。
2).转炉消纳利用焦化废水后,能力富裕的焦化废水处理设施具备消纳利用城市生活污水等其它类似废水的条件,发挥利用这些潜力可以实现企业和有关污水排放企业废水的零排放和降低成本,特别是对改善和保护自然环境有利。
3).采用本工艺,可以实现转炉一次烟气低温余热的极限回收利用。
参考文献
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