4、 复合脱硫技术的工业应用
4.1 低硫排放案例——广州市白云区神山镇某厂
该水泥厂使用高硫石灰石,含硫量为0.2%-0.4%,造成水泥窑烟气中SO2排放浓度超标(300~600mg/Nm3)。
该水泥厂应用“万引”复合脱硫技术,脱硫粉剂用量为生料喂料量的0.03%,配合使用水剂0.8-1.2m3/h,烟气SO2在6-8分钟内迅速降低至100mg/Nm3以下,经长期连续使用核算,吨熟料脱硫成本为2元左右。
图6 低硫排放脱硫试验中的硫排放量变化
4.2 中硫排放——浙江长兴县某厂
浙江省湖州市长兴县建有一条2500t/d水泥生产线,该水泥厂使用高硫石灰石,含硫量为0.5%-0.9%,烟气SO2排放浓度600-1300mg/Nm3。
该水泥厂应用“万引”复合脱硫技术,脱硫粉剂用量为生料喂料量的0.03%,配合使用水剂1.2-1.5m3/h, 烟气SO2在8-10分钟内迅速降低至100mg/Nm3以下,经长期连续使用核算,吨熟料脱硫成本为3元左右。
图7 中硫排放脱硫试验中的硫排放量变化
4.3 高硫排放案例——惠州市龙门县**镇某厂
广东省惠州市龙门县**镇建有两条5000t/d水泥生产线, 该水泥厂使用高硫石灰石,含硫量为0.8%-1.2%,烟气SO2排放浓度为1000-1600mg/Nm3,严重超标10-20倍。
该水泥厂应用“万引”复合脱硫技术,脱硫粉剂用量为生料喂料量的0.03%-0.1%、脱硫水剂用量为2.0-2.8m3/h,烟气SO2在8-10分钟内迅速降低至100mg/Nm3以下,经长期连续使用核算,吨熟料脱硫成本为5元左右。
图8 高硫排放脱硫试验中的硫排放量变化
“万引”复合脱硫技术凭借其明显优势,得到了水泥工业领域的普遍认可,并已在全国多个水泥厂得到应用,下表即近年来引进“万引”复合脱硫技术的水泥厂概况。
经过长期工业实践和总结,发现在复合脱硫剂初次使用的前6小时为“投料期”,即此时窑内与预热器内富集有大量SO2气氛,需要较大计量粉剂中和富集的SO2,并创造一定的脱硫气氛。结合脱硫剂自身特性和水泥窑具体工况,发现此时粉剂使用量一般为:3%-0.1%(生料量计),而当SO2排放值控制在50mg/Nm3以下30分钟后,按如下表格中剂量添加,可确保稳定达标。(详见表5)
表5 常规工况脱硫剂使用剂量表(5000t/d生产线)
5 结论
1、 现有水泥窑烟气脱硫技术不能同时兼顾脱硫成本和效率,部分技术还对水泥窑具有强烈的腐蚀性。因此,现有脱硫技术难以在水泥工业烟气脱硫领域得到大规模推广应用。
2、 “万引”复合脱硫技术,通过合理匹配粉剂和水剂用量,可实现低成本、高效、快速脱硫。同时,根据水泥厂硫本底排量和窑炉实际工况,复合脱硫技术具有较强的针对性和可调性,可实现硫排放稳定、长期达标。
3、 长期工业试验实践和结果分析表明:复合脱硫技术的建设和运行成本均较低,真正走出了湿法脱硫成本高、干法脱硫效率低的困境,是新型干法水泥窑烟气脱硫技术的首选。
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