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邯钢西区关于烧结烟气中SO2与NOx的影响因素的研究与生产实践

2018-03-16 16:35来源:中国炼铁网作者:王岳飞 曹利玲等关键词:湿法烟气脱硫烟气污染物烧结烟气收藏点赞

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4.2控制点火的空燃比,实现微负压点火,降低煤气引入N的浓度

通过生产实际的观察发现,认识到烧结机点火炉下方风箱调节阀的开度,与风箱之间的漏风情况对烧结过程与煤气的消耗有非常大的影响。

资料表明:点火负压一般为抽风负压的50%--60%,即6.0kPa--8.0kPa。高负压点火(与烧结抽风负压同值),会夯实整个烧结混合料层,严重降低混合料的透气性,降低垂直烧结速度,增加烧结机漏风率,推迟烧结终点,产生严重的烧结不均匀现象。点火负压过低,会造成点着的混合料表层热量不易往下引,影响整个台车的烧结正常进行。(2)(3)

在烧结操作中由于点火负压过低(≤5kPa),点火后烧结层热量不往下引,烧结机台车表层点火炉走出4米--5米还是呈现赤红色。结果到机尾烧结终点还未完烧,红火层高达400mm--500mm,造成成品率低,成品矿强度差。以上情况和分析说明,点火负压不能过高,也不能太低,应掌控一个合理值———既要保持原始料层的透气性,又要将固体燃料点着往下引,达到加快垂直烧结速度和均匀烧结的目的(4)。

所以我们在生产实践中,根据混合料的原始透气性情况,将烧结机1#~3#风箱负压控制在烧结抽风负压的50%~60%,这样有利于节约煤气的消耗,更有利于提高烧结料层的透气性,实现均匀烧结的目的。

4.3优化风箱风量分配,控制烧结终点位置和温度

生产过程中我们发现,若料层压入量太大、料层波动或混合料水分与成分波动、到机尾温度偏低,都会提前反应在烟气中SO2与NOx浓度上,偏离正常值。

所以,在操作中如出现这些情况,要提前采取措施,提前操作,以免错过控制时机,引起烟气中NOx浓度的波动。

在生产过程中根据各风箱位置烟道中SO2与NOx浓度的分布,优化风量配置。对含量相对高的位置采取关小或关闭相应风箱风量的控制开度,达到烧结风量在各风箱中的有效分配,最终降低污染物的排放浓度。在实际生产过程中,通过改善料层透气性,调整烧结过程中风箱风量的(的)分配,使烧结BTP位置前移在23#风箱左右,烧结终点温度不低于350℃。减少由于烧不透而增加主排烟道内NOx的浓度。

4.4将脱硫参数控制纳入主控考核标准化

将增加风机入口正压,出口NOx浓度与出口SO2浓度瞬时值与每小时平均值引入主控画面,便于及时控制,并将每小时NOx的值为主控主要控制参数,及时采取有效措施,超标进行严厉考核。

5优化控制后效果

通过优化控制,正常生产过程烧结烟气中NOx排放量低于规定的每小时300mg/m3,不用再为了降低烟气中NOx浓度而采取降低综合上料量或开冷风阀来稀释,保证烧结生产的稳定性与连续性。从而提高了烧结矿的产质量水平。

6结语

(1)通过对烟气排放物特点的分析,和实验数据分析,得出影响烟气中SO2与NOx排放浓度的主要因素为,固体燃料与混匀料,及固体燃料与焦炉煤气、空气的燃烧带入。

(2)面对当前的生产情况,针对烟气末端只有脱硫治理工艺对烟气排放要求的制约,迫切需要提高烧结机产能的要求,我们通过以下几个方面采取有效措施;

①考察固体燃料中氮氧化物的含量,选择最优的配加方案

②改变之前煤焦混吃工艺,结合实际情况,实现无烟煤与焦粉按比例分别配加,使得烟气中SO2与NOx含量可控。

③结合烟道中SO2与NOx含量分布特点,优化烧结过程控制,优化风箱的风量配置,达到降低烟气中污染物的排放浓度。

④实现微负压烧结点火,既可以保证点火长度,又减少由于煤气与空气燃烧带入NOx的浓度。

⑤将脱硫参数控制纳入主控考核标准化。

(3)为进一步满足排放要求,并提高烧结机产能,需要对烧结烟气治理工艺中增加脱硝工艺,我们引进的第二代活性炭烟气逆流选择催化还原活性炭脱硫脱硝CSCR技术目前正在调试阶段,预计2018年年初投入运行。

原标题:邯钢西区关于烧结烟气中SO2与NOx的影响因素的研究与生产实践
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